面對2015年嚴峻的生產經營形勢,如何在降本空間越來越小的情況下完成降本指標?鞍鋼集團攀鋼釩熱軋板廠點維作業區卷取點檢組的10名職工,化壓力為動力,在日常工作中主動出擊,精心維護好每一個設備,用心提出每一條合理化建議,盡心做好每一項技術攻關,為實現降本目標打下堅實基礎。
在日常維護中掘金
8月27日,廠房外細雨霏霏,格外涼爽。廠房內,卷取點檢組組長徐志剛正忙著組織人員對3號卷取機助卷輥的萬向接軸注油。盡管天氣已經涼爽了許多,但在助卷輥下狹小的空間里,鋼卷的余熱還是讓徐志剛的額頭上滲出了大顆大顆的汗珠。
助卷輥的萬向接軸,以前兩三個月就要更換一次,更換一次的費用高達2.8萬元。為降低成本,卷取點檢組的成員們分析后發現,萬向接軸更換頻繁的原因主要是在軋鋼過程中,助卷輥周圍的溫度過高,萬向接軸內的潤滑油被烤化流失或蒸發掉,使得接軸出現干磨,從而導致萬向接軸磨損加快。為此,他們修改了作業標準,將注油時間由以往的15天一次,改為每周注油兩次。通過增加注油次數,現在,萬向接軸6~12個月才更換一次,一年可節約成本10萬元。
其實,通過像這種強化日常維護、降低設備成本的例子,還有很多。如卸卷小車托輥軸承損壞,升降滑板磨損后產生卡阻,間隙增大等問題,都會導致鋼卷在卸卷過程中出現抽芯。抽芯部分不是被切除掉,就是到精整線上線重卷,造成了生產成本的增加。針對這些問題,卷取點檢組的職工們通過認真觀察、對癥“治療”,不僅延長了設備的使用率,而且還保證了產品的質量,節約了生產成本。
從技術攻關里挖寶
在軋線的9號臺里,卷取點檢組點檢員豐仕銀正坐在電腦前,不停地挪動著鼠標,查看控制參數。
“每班軋制的鋼種、規格有很多種,而每一個鋼種、每一種規格,軋制的參數都不一樣,如果不及時調整,就有可能軋出廢鋼。”豐仕銀介紹道。因此,進行卷取狀態曲線分析、檢測、標定,及時對設備功能設定參數優化、調整,是豐仕銀及點檢組電氣成員們每天的必修課。
今年第一季度,在軋制過程中,老是出現建張后張力不足的情況,使得帶鋼尾部失張及鋼卷尾部塔形。為解決這一難題,該點檢組成立了攻關小組,與廠相關科室、專業密切配合,對不同鋼種、不同規格產品的軋制情況進行連續跟蹤,采集到大量數據進行統計、分析。根據鋼種制定出不同的卷鋼模式,逐步減少鋼卷尾部失張、塔形現象;同時,優化3號、4號導板尾部定位時序參數,及時恢復穩定側導板定位精度,減少了側導板夾死帶鋼現象。第二季度,該作業區質量缺陷封閉、改判降級損失降本就達到17.2萬元,各類鋼卷塔形封閉及失張減少了300余噸,降低損失20余萬元。
向精細管理要效益
“過一會就停軋定修了,你安排一個人去擦擦激光檢測儀。”9月10日,在點維作業區維護甲班的班前會上,卷取點檢組點檢員馮單發對當班班長囑咐道。激光檢測儀是檢測帶鋼信號、控制機組動作的關鍵設備。由于現場生產時水霧、氧化鐵皮、粉塵等影響,鏡面會形成水垢導致檢測不準,不僅影響到設備的正常運行,而且還會產生嚴重的質量事故。
該點檢組認真開展設備的“6S”管理,堅持每班利用停軋時間對帶鋼表面質量檢測儀、激光檢測器等關鍵點的檢測環境進行清掃、擦拭,對輥道冷卻水位置檢測儀的角度進行整理、優化。
“強化管理后,現場儀器儀表的檢測環境好了,誤檢、誤報、漏檢等失真現象也跟著減少,第二季度比第一季度降低了11.5萬元的生產成本。”該點檢組組長徐志剛說道。
在日常維護中掘金
8月27日,廠房外細雨霏霏,格外涼爽。廠房內,卷取點檢組組長徐志剛正忙著組織人員對3號卷取機助卷輥的萬向接軸注油。盡管天氣已經涼爽了許多,但在助卷輥下狹小的空間里,鋼卷的余熱還是讓徐志剛的額頭上滲出了大顆大顆的汗珠。
助卷輥的萬向接軸,以前兩三個月就要更換一次,更換一次的費用高達2.8萬元。為降低成本,卷取點檢組的成員們分析后發現,萬向接軸更換頻繁的原因主要是在軋鋼過程中,助卷輥周圍的溫度過高,萬向接軸內的潤滑油被烤化流失或蒸發掉,使得接軸出現干磨,從而導致萬向接軸磨損加快。為此,他們修改了作業標準,將注油時間由以往的15天一次,改為每周注油兩次。通過增加注油次數,現在,萬向接軸6~12個月才更換一次,一年可節約成本10萬元。
其實,通過像這種強化日常維護、降低設備成本的例子,還有很多。如卸卷小車托輥軸承損壞,升降滑板磨損后產生卡阻,間隙增大等問題,都會導致鋼卷在卸卷過程中出現抽芯。抽芯部分不是被切除掉,就是到精整線上線重卷,造成了生產成本的增加。針對這些問題,卷取點檢組的職工們通過認真觀察、對癥“治療”,不僅延長了設備的使用率,而且還保證了產品的質量,節約了生產成本。
從技術攻關里挖寶
在軋線的9號臺里,卷取點檢組點檢員豐仕銀正坐在電腦前,不停地挪動著鼠標,查看控制參數。
“每班軋制的鋼種、規格有很多種,而每一個鋼種、每一種規格,軋制的參數都不一樣,如果不及時調整,就有可能軋出廢鋼。”豐仕銀介紹道。因此,進行卷取狀態曲線分析、檢測、標定,及時對設備功能設定參數優化、調整,是豐仕銀及點檢組電氣成員們每天的必修課。
今年第一季度,在軋制過程中,老是出現建張后張力不足的情況,使得帶鋼尾部失張及鋼卷尾部塔形。為解決這一難題,該點檢組成立了攻關小組,與廠相關科室、專業密切配合,對不同鋼種、不同規格產品的軋制情況進行連續跟蹤,采集到大量數據進行統計、分析。根據鋼種制定出不同的卷鋼模式,逐步減少鋼卷尾部失張、塔形現象;同時,優化3號、4號導板尾部定位時序參數,及時恢復穩定側導板定位精度,減少了側導板夾死帶鋼現象。第二季度,該作業區質量缺陷封閉、改判降級損失降本就達到17.2萬元,各類鋼卷塔形封閉及失張減少了300余噸,降低損失20余萬元。
向精細管理要效益
“過一會就停軋定修了,你安排一個人去擦擦激光檢測儀。”9月10日,在點維作業區維護甲班的班前會上,卷取點檢組點檢員馮單發對當班班長囑咐道。激光檢測儀是檢測帶鋼信號、控制機組動作的關鍵設備。由于現場生產時水霧、氧化鐵皮、粉塵等影響,鏡面會形成水垢導致檢測不準,不僅影響到設備的正常運行,而且還會產生嚴重的質量事故。
該點檢組認真開展設備的“6S”管理,堅持每班利用停軋時間對帶鋼表面質量檢測儀、激光檢測器等關鍵點的檢測環境進行清掃、擦拭,對輥道冷卻水位置檢測儀的角度進行整理、優化。
“強化管理后,現場儀器儀表的檢測環境好了,誤檢、誤報、漏檢等失真現象也跟著減少,第二季度比第一季度降低了11.5萬元的生產成本。”該點檢組組長徐志剛說道。