進入10月份以來,河北鋼鐵承鋼熱軋卷板事業部緊緊圍繞提升成本控制能力開展攻關,通過在150噸轉爐系統采取提高副槍命中率、縮短冶煉周期、回收含鐵物料等措施,使鋼鐵料消耗同比降低8.6千克/噸鋼。
該部將成本管理內容進行細化和分解,制定了從總經理到職工的成本管理機制,實現了從成本測算、分析到成本控制的閉環管理。根據成本指標采取定人、定責、定措施和定期限的管理辦法,眼睛向內狠抓工序成本管理,組織開展降低轉爐冶煉周期、提高連鑄拉速穩定率等攻關。在轉爐生產過程中,生產組織部門提前安排好生產準備工作,準備好鐵包、鋼包、渣盤等盛裝工具,杜絕等包現象發生,提高生產節奏的緊密性,降低轉爐、精煉和連鑄等工序的生產周期。同時,根據轉爐終點碳含量、轉爐爐況特點以及品種鋼工藝要求設定冶煉模型,提高自動煉鋼比率,降低含鐵冷料的加入量,最終確保鋼鐵料消耗大幅降低。
該部將成本管理內容進行細化和分解,制定了從總經理到職工的成本管理機制,實現了從成本測算、分析到成本控制的閉環管理。根據成本指標采取定人、定責、定措施和定期限的管理辦法,眼睛向內狠抓工序成本管理,組織開展降低轉爐冶煉周期、提高連鑄拉速穩定率等攻關。在轉爐生產過程中,生產組織部門提前安排好生產準備工作,準備好鐵包、鋼包、渣盤等盛裝工具,杜絕等包現象發生,提高生產節奏的緊密性,降低轉爐、精煉和連鑄等工序的生產周期。同時,根據轉爐終點碳含量、轉爐爐況特點以及品種鋼工藝要求設定冶煉模型,提高自動煉鋼比率,降低含鐵冷料的加入量,最終確保鋼鐵料消耗大幅降低。