10月份,鞍鋼集團攀鋼集團攀鋼釩煉鐵廠在全月只有4座高爐生產,檢修項目增多等不利條件下,通過深入推進“五制配套”管理,進一步激發了生產活力,噸鐵入爐焦比為425千克,噸焦產蒸汽2.36吉焦,全工序金屬損失率僅為5.77%,多項經濟技術指標得到了進一步優化。
進入10月份后,該廠由于4號高爐限產停爐檢修,爐料結構發生重大變化,生產組織難度增大。為此,該廠以提高管理水平、促進生產發展為前提,持續完善作業標準,提高作業標準的可操作性,并加強作業標準的培訓、檢查力度,提高現場標準化作業的執行力;進一步優化完善現場“5S”管理體系,從而提高現場運行效率,促進精細化管理,有效改善作業環境,培養職工良好行為習慣;建立以生產線、機臺為單元的經濟技術指標和消耗定額、儲備定額為主的計劃值指標體系,并開展內部“對標挖潛”活動,持續優化各項經濟技術指標。同時,該廠以作業長、主要技術管理人員為成員,定期組織交流活動,解決工藝難點、重點問題,交流技術管理經驗,促進了生產建設。
針對檢修較多的情況,該廠不斷完善點檢定修制度,精心編制檢修網絡計劃,堅持每天召開檢修例會,提前將檢修情況與生產系統溝通,做到檢修與生產互創條件;抓住高爐停爐檢修,燒結、煉焦工序保產壓力得到緩解的有利條件,逐一對關鍵設備進行檢查維護,確保了設備安全穩定運行。