此前,該事業(yè)部余熱利用系統(tǒng)因電爐兌入的鐵水少,導(dǎo)致產(chǎn)生蒸汽量少,壓力不足時(shí)須啟動(dòng)柴油鍋爐提壓,既增加了柴油消耗,又難以及時(shí)保證供VD爐用汽壓力。針對這種情況,該事業(yè)部將柴油鍋爐汽包與余熱利用系統(tǒng)的蓄熱器并聯(lián),使柴油鍋爐汽包壓力隨時(shí)與余熱利用系統(tǒng)蓄熱器壓力平衡,以此使柴油鍋爐汽包初始壓力達(dá)到0.7兆帕以上。需要燒柴油鍋爐提壓時(shí),只需開火在較高的初始壓力狀態(tài)下提壓即可。改造后,每月平均減少啟動(dòng)柴油鍋爐24次,縮短了系統(tǒng)提壓響應(yīng)時(shí)間,降低了柴油鍋爐啟動(dòng)提壓柴油消耗,每月可降低柴油成本3萬元。
針對余熱利用系統(tǒng)擊波吹灰器設(shè)計(jì)能量分布不均,實(shí)際運(yùn)行中導(dǎo)致省煤器西側(cè)清灰效果差的問題,該事業(yè)部對省煤器擊波系統(tǒng)管路進(jìn)行了改造,提高了整個(gè)系統(tǒng)的余熱利用率。同時(shí),該事業(yè)部還將余熱系統(tǒng)擊波吹灰器每班的吹灰次數(shù)與電爐冶煉節(jié)奏的變化、兌入鐵水量的多少相結(jié)合,靈活吹掃,保證了系統(tǒng)換熱和余熱的穩(wěn)定運(yùn)行。目前,余熱吹灰每天平均比原來節(jié)省3瓶乙炔氣,每月節(jié)約乙炔費(fèi)用0.48萬元。
余熱鍋爐水質(zhì)是保障電爐除塵余熱利用系統(tǒng)安全運(yùn)行的重要環(huán)節(jié)。該事業(yè)部改變過去單純的機(jī)械式排污方式,從源頭處理,對鍋爐給水進(jìn)行加藥預(yù)處理,鍋爐的水質(zhì)明顯改善,鍋爐排污量、熱損減少,保證了鍋爐安全運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了能源的循環(huán)利用。