2016年伊始,九江鋼鐵公司煉鐵廠通過精細化管理,3號高爐1月12-20日日均產量超5000噸的好成績。
2016年,九江鋼鐵公司煉鐵廠從延伸管理細化工藝管理制度出發,對原料和燒結提出了新的要求,為日產破記錄奠定了基礎。一是強化原料進廠管理,科學堆放,杜絕混料,加強篩分監管,減少入爐粉末,穩定原燃料入爐質量;二是要求燒結優化配礦結構,提高產品質量,保證燒結礦轉鼓強度達到75%,堿度穩定率達90%以上,為高爐順行提供有力支撐。同時,高爐車間立足自身狠抓設備維護和工藝操作管理,從管理上分析、總結重復性事故原因,加強設備點巡檢工作,確保設備設施的穩定運行;穩定爐內操作,堅持低硅冶煉,全風全氧,適當提高爐渣堿度,加強爐內外管理,在根源上杜絕事故發生。
據統計,九江鋼鐵公司煉鐵廠3號高爐9天平均產量達5027噸,燃料比下降至517公斤,實現了2016生產開門紅。
2016年,九江鋼鐵公司煉鐵廠從延伸管理細化工藝管理制度出發,對原料和燒結提出了新的要求,為日產破記錄奠定了基礎。一是強化原料進廠管理,科學堆放,杜絕混料,加強篩分監管,減少入爐粉末,穩定原燃料入爐質量;二是要求燒結優化配礦結構,提高產品質量,保證燒結礦轉鼓強度達到75%,堿度穩定率達90%以上,為高爐順行提供有力支撐。同時,高爐車間立足自身狠抓設備維護和工藝操作管理,從管理上分析、總結重復性事故原因,加強設備點巡檢工作,確保設備設施的穩定運行;穩定爐內操作,堅持低硅冶煉,全風全氧,適當提高爐渣堿度,加強爐內外管理,在根源上杜絕事故發生。
據統計,九江鋼鐵公司煉鐵廠3號高爐9天平均產量達5027噸,燃料比下降至517公斤,實現了2016生產開門紅。