今年以來,河鋼唐鋼煉鐵部持續加大系統優化力度,在保持已有改進成果的基礎上,不斷挖掘新的潛力,打造企業節能增效新亮點。其中,燒結工序能耗持續下降,4月份同比去年降低3kgce/t。
變頻改造降電耗
在燒結系統,電耗僅次于固體燃耗消耗,約占工序能耗的25%左右,而燒結主抽風機的電能消耗約占燒結電能消耗的一半左右。該車間決定先嘗試自主創新,在燒結主排風機兩臺電機上實施高壓變頻器改造。主排風機在使用變頻器過程中,只需定期對變頻器除塵,不用停機,保證了生產的連續性。采用高壓變頻改造后,電機實現軟啟軟停,啟動電流不超過電機額定電流的1.2倍,對電網無任何沖擊,電機使用壽命延長。職工根據所需的風量調節轉速,獲得了很好的節電效果,一般可節電20%—50%,通過調節電機轉速實現節能;同時,轉速降低,主設備及相應輔助設備如軸承等磨損較前減輕,維護周期、設備運行壽命延長,在整個運行范圍內,電機可保證運行平穩,損耗減小,溫升正常,無任何附加的異常振動和噪音。采用變頻調節后,年可節約電費792萬元。
合理調控降氣耗
今年以來,該部充分調動技管人員積極參與到指標的攻關工作中,其中在動力介質的降低上,他們摸索經驗,采取有效措施,深層挖潛,自我加壓,進一步圍繞優化結構成本,瞄準問題點,招招發力。
近期,他們將點火爐原三排燒嘴關閉一排11個燒嘴,通過合理調整空燃比,適當提高燒結機料層厚度和降低混合料水分,適度調節點火溫度,使點火強度和點火深度均不受影響,完全滿足當前點火要求。鑒于燒結機點火爐使用周期已到,8月份他們還將對其進行更換改造,改造后兩排燒嘴新型點火器在滿足點火要求的前提下,煤氣消耗將降低3.5m3/t,年創效益100余萬元。兩排燒嘴新型點火器滿足當前生產要求,投資少,煤氣消耗低,對同行業點火爐設計和使用起到借鑒示范作用。
聯合攻關收余熱
要想實現節能降耗成本降低的新突破,就必須打破常規,敢于向現有成熟的工藝技術挑戰。
今年,該部燒結系統堅持創新,加強內部管理,優化過程控制,狠抓內部操作,由車間骨干組成了了攻關小組,就合理提升余熱蒸汽回收量開展攻關。他們在保證燒結礦質量的前提下,著力加強工藝過程管理,在降低固體燃料消耗的同時,嚴格厚料層燒結,合理控制燒結終點溫度,位置確保在機尾倒數第二個風箱,杜絕過燒現象,通過將余熱關鍵技術畫面引進燒結中控,供中控工參考,確保了余熱產汽量增加到92.07kg/t,僅3月份就創效152萬元。
變頻改造降電耗
在燒結系統,電耗僅次于固體燃耗消耗,約占工序能耗的25%左右,而燒結主抽風機的電能消耗約占燒結電能消耗的一半左右。該車間決定先嘗試自主創新,在燒結主排風機兩臺電機上實施高壓變頻器改造。主排風機在使用變頻器過程中,只需定期對變頻器除塵,不用停機,保證了生產的連續性。采用高壓變頻改造后,電機實現軟啟軟停,啟動電流不超過電機額定電流的1.2倍,對電網無任何沖擊,電機使用壽命延長。職工根據所需的風量調節轉速,獲得了很好的節電效果,一般可節電20%—50%,通過調節電機轉速實現節能;同時,轉速降低,主設備及相應輔助設備如軸承等磨損較前減輕,維護周期、設備運行壽命延長,在整個運行范圍內,電機可保證運行平穩,損耗減小,溫升正常,無任何附加的異常振動和噪音。采用變頻調節后,年可節約電費792萬元。
合理調控降氣耗
今年以來,該部充分調動技管人員積極參與到指標的攻關工作中,其中在動力介質的降低上,他們摸索經驗,采取有效措施,深層挖潛,自我加壓,進一步圍繞優化結構成本,瞄準問題點,招招發力。
近期,他們將點火爐原三排燒嘴關閉一排11個燒嘴,通過合理調整空燃比,適當提高燒結機料層厚度和降低混合料水分,適度調節點火溫度,使點火強度和點火深度均不受影響,完全滿足當前點火要求。鑒于燒結機點火爐使用周期已到,8月份他們還將對其進行更換改造,改造后兩排燒嘴新型點火器在滿足點火要求的前提下,煤氣消耗將降低3.5m3/t,年創效益100余萬元。兩排燒嘴新型點火器滿足當前生產要求,投資少,煤氣消耗低,對同行業點火爐設計和使用起到借鑒示范作用。
聯合攻關收余熱
要想實現節能降耗成本降低的新突破,就必須打破常規,敢于向現有成熟的工藝技術挑戰。
今年,該部燒結系統堅持創新,加強內部管理,優化過程控制,狠抓內部操作,由車間骨干組成了了攻關小組,就合理提升余熱蒸汽回收量開展攻關。他們在保證燒結礦質量的前提下,著力加強工藝過程管理,在降低固體燃料消耗的同時,嚴格厚料層燒結,合理控制燒結終點溫度,位置確保在機尾倒數第二個風箱,杜絕過燒現象,通過將余熱關鍵技術畫面引進燒結中控,供中控工參考,確保了余熱產汽量增加到92.07kg/t,僅3月份就創效152萬元。