段方倫說,沒有實行吊車定點定位作業時,吊車放空車的次數多,作業效率不高,電耗成本高。為此,從3月底起,他們作業區優化了主要區域吊車運行規定,以及皮帶機集中供料運行時間,使吊車電單耗量大幅度下降,取得了投產以來的最好水平。
轉爐冶煉鋼水,要添加球團、增碳劑等原料。以前對轉爐供料,實行的是隨缺隨供。只要供料,相應的除塵系統都要運行,造成能耗居高不下。他們通過核定皮帶系統供料運行實際作業時間和用冶煉用料量,實現了只需白、中班集中供料到料倉,實施高位儲存即可,減少了夜班皮帶供料運行時間,人員得到進一步優化,使“150”系統量化降本從煉鋼的第一道工序就得到有效控制。脫硫提釩后的鋼水罐被緩緩吊運至轉爐煉鋼工序進行鋼水冶煉。在煉鋼精煉作業區6號轉爐生產現場,甲班轉爐爐長侯曉春正忙著確認鋼水罐的活動煙罩是否到位。
“現在活動煙罩由原來的距離鋼罐200毫米下降至100毫米以內,這是我們作業區針對‘150’系統量化降本工程采取的優化措施之一。”理論上講,活動煙罩將鋼水罐罩得越嚴實越有利于煙氣、煤氣的回收,能減少噴渣和吹氧成本,但還必須留有一定的間隙,便于觀察控制爐內火焰,實現精準冶煉。
實施這個措施,對降低物流成本很有利,但也給冶煉操作帶來很大壓力。侯曉春說,這就要求他和同事們必須不斷提高“看火焰”的本領,精確操作,掌握爐內鋼渣情況,因為這關系到鋼水的成本核算和職工收入。
“我們對普碳鋼的冶煉工藝進行了優化,特別是在LF電加熱爐這道工序的操作,目前效果明顯。”侯曉春告訴記者,實施“150”系統量化降本工程,倒逼著大家優化生產,想方設法降成本。
為了優化普碳鋼的冶煉,煉鋼廠通過技術攻關,在轉爐鋼水冶煉提高一次性拉碳合格率,在LF電加熱爐提高精煉效率,縮短了冶煉時間。以前,冶煉一爐鋼平均用35分鐘。實施優化措施后,冶煉一爐鋼還不到30分鐘,一個班次算下來可以多煉1至2爐鋼。
“150”系統量化降本工程項目,對煉鋼廠來說是一個巨大的挑戰。但是該廠通過采取革命性措施,推進復合噴吹脫硫工藝優化、動態提釩、煉鋼轉爐少渣煉鋼、鑄余渣熱態回收優化等項目,加快了物流周轉率,各種能耗進一步得到控制,在降低物流成本上闖出一條切實可行的路子。
正在轉爐現場指導生產的煉鋼精煉作業區作業長李利剛透露,4月份的“150”系統量化降本任務已經完成,5月份以來繼續保持著良好勢頭。
■短評
創新驅動拓寬降本路
面對新形勢、新任務,攀鋼釩煉鋼廠大膽創新,采取革命性措施全力攻關,使出渾身解數、窮盡一切辦法優化煉鋼生產工藝,降低能耗,提高產量,進一步降低了物流成本。
當前,各單位生產經營任務已進入二季度沖刺階段,降本的壓力依然很大。但只要我們像煉鋼廠那樣,牢固樹立創新意識,不斷推陳出新,合力前行,多管齊下,就能挖掘出更大的降本空間,拓寬降本增效的路子,助力階段性生產經營指標任務完成。