近日,北滿特鋼軋鋼廠設備系統自主修復、改進舊冷卻器,并以創新方式為調質2#油槽加裝、實施調質油槽二次強制冷卻,不僅降低了20多萬元的備件采購成本,減少了氮氣使用量,同時還使2#油槽的降溫速度由每小時1-2℃提高到每小時7-8℃,調質效率提升3倍。
軋鋼廠設備系統于2015年4月份,在公司相關部門協助下,成功對調質2#油槽安裝冷卻器進行強制冷卻改進,在一年多的運行使用中,油槽的降溫速度與周轉率得到了有效保證。然而,隨著生產規模和生產品種的逐漸變化,生產工藝要求淬油條件的調質材品種逐漸增多,尤其是小規格調質材不斷增加,又出現了新的難題。為滿足生產工藝要求,保證產品質量和提升油槽周轉率,設備系統在主任工程師姜海鋒的帶領下,深入分析爐窯狀態,制定改進措施,并大膽提出了為調質2#油槽再增加一個冷卻器,進行二次強制冷卻的思路。在組織實施過程中,為了降低備件成本,科長陳永立和責任工程師對650潤滑站已損壞的冷卻器進行了修復與改進,僅用兩天的時間就完成了冷卻器安裝、試車并投入使用。
經過3天對3爐調質材降溫的跟蹤統計,調質2#油槽每小時降溫速度提高6℃左右,調質作業區每天24小時淬火由1次提高到3次,油槽實現了快速降溫、效率快速提高,保證了調質材每天的生產爐次,為公司調質材生產解決了一道難題。