近日,安鋼第一煉軋廠連鑄車間根據生產實際,通過崗位創新,對品種鋼用浸入式水口進行了優化設計,收到顯著成效。浸入式水口連拉爐數突破12爐,較改進前平均增加了6爐,有效降低了耐材成本。
浸入式水口是連鑄最常用的耐材,水口的使用壽命不僅影響耐材成本,而且對鑄坯質量至關重要。特別是大口徑品種鋼用浸入式水口,對成本和質量的影響更為突出。浸入式水口的主要功能是防止中間包注流的二次氧化和鋼水飛濺,避免結晶器保護渣卷入鋼液,改善注流在結晶器內的流動狀態和熱流分布,從而促使結晶器內坯殼的均勻生長,有利于鋼中氣體和夾雜物的排除。鋼液的沖刷和保護渣的侵蝕對浸入式水口的使用壽命影響很大,而含鋁品種鋼自身的特殊成分又進一步加劇了對浸入式水口的侵蝕,很容易出現水口端部積鋼現象,縮短水口使用壽命,增加水口的更換次數和鑄坯甩廢量,成為影響鋼鐵料消耗的關鍵因素之一。
以往,浸入式水口在澆鑄4爐~5爐含鋁鋼后即出現積鋼現象,導致水口口徑越來越小,最后出現堵流或穿鋼事故的發生,更換水口頻繁,耐材成本居高不下。該車間技術員趙振華通過對耐材成分和水口形狀的分析,最終找到了癥結。在和水口廠家聯系溝通后,他將浸入式水口的碗部加深,同時增加浸入式水口碗部內腔的傾斜度,使其碗部形狀更接近于錐形。通過近半年的試用,效果非常明顯,水口連拉爐數由原來的5爐提高到12爐,有效避免了浸入式水口與上水口之間穿鋼事故和堵流事故的發生,延長了水口使用壽命,為降低鋼鐵料消耗和耐材成本、提升品種鋼質量奠定了堅實基礎。