在寶鋼股份冷軋廠精整分廠,“做成本改善的當家人”的意識深入人心,成本削減已成為一種習慣。精整分廠的員工說,盡管崗位上的改善點有些可能比較微小,對成本的影響不大,但哪怕是1塊錢、1毛錢,他們都會較真測算,找到改善點,千方百計地想辦法實施和推進。2030橫切作業區丙班班長吳偉東就是這么做的。
精整橫切作業區日常需要使用試樣標簽與生產標簽2種標簽。其中,試樣標簽由于需要附著在涂油的鋼板上,需要選擇粘性較大的銅版紙,成本較生產標簽近乎翻倍,且必須是手寫。每天,該機組大概需要使用試樣標簽160張。
吳偉東在一次成本削減討論中提出,能否取消試樣標簽,改用價格更低的生產標簽,并在L3新增打印功能,降本的同時還可減少員工填寫試樣標簽所花的時間和精力,提高勞動效率和準確性。
吳偉東的想法令所在作業區的同事們眼前一亮,并立即付諸行動。他們首先與寶信軟件協調,改進L3程序。同時,對于標簽也并非簡單切換,而是重新增強了原有生產標簽的粘性,在多次試驗后,他們發現這個做法完全可行。2個月后,機組順利實現了標簽切換工作并保持了穩定順行,目前這一改進做法已推廣到精整分廠的同類機組中,預計年可節約8000元左右。