近日,隨著水鋼煤焦化公司型煤系統“吐”出一枚枚黑色橢圓型的型煤,標志著水鋼型煤系統聯動調試成功,為增加焦炭產量,減少煉焦操作運行成本,降低配合煤成本打下堅實基礎。
據了解,型煤是用粉煤或低品位煤經篩分、粉碎、配料、攪拌后通過加壓等過程制成的具有一定強度和形狀的煤制品。型煤具有提高燃燒效率、減少能源浪費、改變單一煤種的性能缺陷、減少塊煤需求、減少環境污染等優點。
目前,水鋼煤焦化公司“以焦定產”的生產格局已逐漸形成,但現有焦炭產量距離煉鐵高爐所需焦炭量存在一定差距。為提高焦炭產量,減少外購焦,今年2月份,該公司成立型煤煉焦攻關組,對型煤存在的基礎問題和關鍵技術進行深入研究。
經過幾個月的努力,攻關組成員結合理論研究成果不斷改進,成功設計出了型煤系統。該系統產量為40—100噸/小時,單臺型煤設備生產能力為目前國內最大。通過將型煤壓實,增加堆比重,使碳化室容積增加,把煤制成煤餅,以此達到提高產量的目的。
此外,該公司采用煤焦油做粘結劑,將部分煉焦煤制成型煤后,再配入煉焦煤進行煉焦以增加入爐煤堆比重,改善焦炭熱強度。同時,也減少了煉焦操作運行成本,降低了配合煤成本。