2016年以來,方大九鋼持續開展燒結無煙煤噴吹攻關并取得成功,截止1-9月份累計降低成本140多萬,創效顯著。
據了解,燒結無煙煤的成分和噴吹無煙煤差異并不大,唯一不同的就是燒結無煙煤的硬度較高,可磨系數較差。由于高爐煤粉噴吹對煤粉粒度要求很高,要求磨出來的煤粉粒度在-200目以下的必須占80%,用噴吹無煙煤磨機磨制燒結無煙煤,不但對磨輥和襯板磨損太大,容易造成設備損壞,而且制出來的粉粒度很難滿足高爐要求,容易造成高爐煤粉噴槍堵槍,從而降低高爐煤比,影響高爐焦比。可燒結無煙煤比噴吹無煙煤一噸便宜17元,且每月平均用量近9000噸,如果能將燒結無煙煤用于噴吹,將大大降低成本費用。
為攻克該難題,方大九鋼開展了燒結無煙煤噴吹攻關,在煤粉磨制上實行精細化管理。在操作上,做到均勻給料,確保原煤流速穩定,磨機均勻磨煤,同時發現磨機堵煤及時清理;在參數控制方面,將磨輥的壓力在原來的基礎上提高0.5Mpa,同時考慮提高壓力對磨機和襯板磨損加大帶來的損害,另外將所有需要控制的參數連接到電腦上,實現監屏人員“一屏掌握”。在對易損件磨損的測定上,以前基本靠目測,現在靠尺子量,當磨損量達到規定值時,及時定期更換。通過采取有系列措施,方大九鋼尋找到了燒結無煙煤噴吹的平衡點,實現了燒結無煙煤噴吹,做到既能降成本,又不對設備本身造成過度損壞。據統計,在成功實現成本降低的同時,方大九鋼通過精細維護,1-9月份磨機設備故障率僅為0.01%,比計劃故障率0.03%降低0.02%,實現了降成本和設備效益的雙豐收。