“企業走到生死存亡的關頭,對大家觸動都很大,每個人都得操心啊。”不銹鋼分公司設備科科長魏永忠說,該公司2015年全年外委工時51.6萬個,基于集團及股份公司的要求和自身挖潛的決心,今年預計外委工時減少為33.65萬個。“搶了”外委的活兒,只能大伙兒來分擔。令人欣慰的是,每一名參與其中的職工都表現出了極大的理解和支持——
為維護設備的安全平穩順行,該公司抽調設備檢修精英,自發參加培訓,成立設備狀態檢測及修復組,隨時監控設備運轉狀態,將隱患扼殺在萌芽狀態的同時“隨手”解決疑難雜癥。
熱軋下卷取機推床耐磨襯板補焊,之前是委托2名勞務人員常駐熱軋進行焊接作業;現在由生產崗位人員取證(焊工)后自行承擔,預計全年可挖潛費用34.41萬元。
煉鋼分廠電爐使用的不銹鋼爐頂平臺,在線使用半年就會出現由于高溫變形而導致的漏水現象,需要定期更換,之前委托加工,費用為26萬元;目前完全由點檢人員利用工作間歇的時間自己制作。
然而,從“甩手掌柜”到“親自上陣”,身份的轉變并不是那么容易。進入二季度以來,不銹鋼分公司進入設備故障高發期,甚至一度影響了生產。設備檢修人員全都憋了一股氣兒,“不靠外委就不行么,要給自己長了個臉啊。”
9月份,該公司第一次實行大規模的項修,顧名思義,即將每一個檢修活兒當成“項目”來管抓,從安全、質量、進度、效益等多方面綜合管理。這一回,設備檢修人員鉚足了勁兒,全天候守在現場,大家認真討論檢修項目,合理制定檢修方案,集中檢修力量,發揮從上到下各級職工的優勢,不僅提升了檢修效率,還降低了設備維護成本,為設備正常運行提供了保證。9月6日—29日,不銹鋼項修期間,共檢修項目1149項,其中自營項目479項,占比41.69%;自營工時1.5273萬個,節約費用97.75萬元。
項修期間,生產設備人員除了承擔常規的加油、緊固、檢查調整以及不需要多工種配合檢修的一些作業外,還自行承擔了許多原來外委實施的項目,測量變壓器直阻和絕緣共計61臺,測量電機45臺,測量變頻器30臺,在線測量UPS四組共計156塊電池,減速機振動檢測28臺,輥道類設備振動檢測56根,風機振動檢測2臺,超聲波無損探傷設備14臺,內窺鏡檢查設備6臺。
數據顯示,2015年不銹鋼分公司全年外委工時51.6萬個,2016預計外委工時為33.65萬個,1—9月份已經完成25.237萬個,同比外委工時預計下降17.95萬個,降幅為34.79%,挖潛費用1148.8萬元。