“企業(yè)走到生死存亡的關(guān)頭,對(duì)大家觸動(dòng)都很大,每個(gè)人都得操心啊。”不銹鋼分公司設(shè)備科科長(zhǎng)魏永忠說,該公司2015年全年外委工時(shí)51.6萬個(gè),基于集團(tuán)及股份公司的要求和自身挖潛的決心,今年預(yù)計(jì)外委工時(shí)減少為33.65萬個(gè)。“搶了”外委的活兒,只能大伙兒來分擔(dān)。令人欣慰的是,每一名參與其中的職工都表現(xiàn)出了極大的理解和支持——
為維護(hù)設(shè)備的安全平穩(wěn)順行,該公司抽調(diào)設(shè)備檢修精英,自發(fā)參加培訓(xùn),成立設(shè)備狀態(tài)檢測(cè)及修復(fù)組,隨時(shí)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),將隱患扼殺在萌芽狀態(tài)的同時(shí)“隨手”解決疑難雜癥。
熱軋下卷取機(jī)推床耐磨襯板補(bǔ)焊,之前是委托2名勞務(wù)人員常駐熱軋進(jìn)行焊接作業(yè);現(xiàn)在由生產(chǎn)崗位人員取證(焊工)后自行承擔(dān),預(yù)計(jì)全年可挖潛費(fèi)用34.41萬元。
煉鋼分廠電爐使用的不銹鋼爐頂平臺(tái),在線使用半年就會(huì)出現(xiàn)由于高溫變形而導(dǎo)致的漏水現(xiàn)象,需要定期更換,之前委托加工,費(fèi)用為26萬元;目前完全由點(diǎn)檢人員利用工作間歇的時(shí)間自己制作。
然而,從“甩手掌柜”到“親自上陣”,身份的轉(zhuǎn)變并不是那么容易。進(jìn)入二季度以來,不銹鋼分公司進(jìn)入設(shè)備故障高發(fā)期,甚至一度影響了生產(chǎn)。設(shè)備檢修人員全都憋了一股氣兒,“不靠外委就不行么,要給自己長(zhǎng)了個(gè)臉啊。”
9月份,該公司第一次實(shí)行大規(guī)模的項(xiàng)修,顧名思義,即將每一個(gè)檢修活兒當(dāng)成“項(xiàng)目”來管抓,從安全、質(zhì)量、進(jìn)度、效益等多方面綜合管理。這一回,設(shè)備檢修人員鉚足了勁兒,全天候守在現(xiàn)場(chǎng),大家認(rèn)真討論檢修項(xiàng)目,合理制定檢修方案,集中檢修力量,發(fā)揮從上到下各級(jí)職工的優(yōu)勢(shì),不僅提升了檢修效率,還降低了設(shè)備維護(hù)成本,為設(shè)備正常運(yùn)行提供了保證。9月6日—29日,不銹鋼項(xiàng)修期間,共檢修項(xiàng)目1149項(xiàng),其中自營(yíng)項(xiàng)目479項(xiàng),占比41.69%;自營(yíng)工時(shí)1.5273萬個(gè),節(jié)約費(fèi)用97.75萬元。
項(xiàng)修期間,生產(chǎn)設(shè)備人員除了承擔(dān)常規(guī)的加油、緊固、檢查調(diào)整以及不需要多工種配合檢修的一些作業(yè)外,還自行承擔(dān)了許多原來外委實(shí)施的項(xiàng)目,測(cè)量變壓器直阻和絕緣共計(jì)61臺(tái),測(cè)量電機(jī)45臺(tái),測(cè)量變頻器30臺(tái),在線測(cè)量UPS四組共計(jì)156塊電池,減速機(jī)振動(dòng)檢測(cè)28臺(tái),輥道類設(shè)備振動(dòng)檢測(cè)56根,風(fēng)機(jī)振動(dòng)檢測(cè)2臺(tái),超聲波無損探傷設(shè)備14臺(tái),內(nèi)窺鏡檢查設(shè)備6臺(tái)。
數(shù)據(jù)顯示,2015年不銹鋼分公司全年外委工時(shí)51.6萬個(gè),2016預(yù)計(jì)外委工時(shí)為33.65萬個(gè),1—9月份已經(jīng)完成25.237萬個(gè),同比外委工時(shí)預(yù)計(jì)下降17.95萬個(gè),降幅為34.79%,挖潛費(fèi)用1148.8萬元。