連鑄機(jī)在線調(diào)寬是將不同斷面規(guī)格的鋼坯在一次澆鑄過(guò)程中完成,以滿足多規(guī)格生產(chǎn)能力。煉鋼部現(xiàn)有四臺(tái)板坯連鑄機(jī),主要將冶煉合格的液態(tài)鋼水通過(guò)大包、中包的分流澆注,在結(jié)晶器和扇形段的冷卻、導(dǎo)向作用下形成板坯。煉鋼部一直把在線調(diào)寬作為六西格瑪攻關(guān)項(xiàng)目,開(kāi)展了堅(jiān)持不懈的努力。為確保調(diào)寬項(xiàng)目的順利推進(jìn),他們成立了由部領(lǐng)導(dǎo)掛帥,工藝、設(shè)備等專業(yè)人員組成的六西格瑪項(xiàng)目攻關(guān)組。攻關(guān)組多管齊下,工藝專業(yè)人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作組織、計(jì)劃跟蹤、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì);設(shè)備專業(yè)人員按照機(jī)械、液壓、電氣自動(dòng)化等專業(yè)分別負(fù)責(zé)措施的制定、落實(shí)、追蹤。他們從源頭著手,對(duì)投產(chǎn)以來(lái)制約在線調(diào)寬量的設(shè)備故障進(jìn)行梳理統(tǒng)計(jì),針對(duì)電纜、電機(jī)、萬(wàn)向軸等幾個(gè)常見(jiàn)故障,查閱近5年來(lái)的點(diǎn)檢記錄、設(shè)備檢修記錄。最終,他們發(fā)現(xiàn)調(diào)寬系統(tǒng)故障中,聯(lián)軸器損壞、電纜和電機(jī)接地、軸承抱死占到總故障的97%。針對(duì)這種狀況,他們運(yùn)用六西格瑪先進(jìn)工具,對(duì)在線調(diào)寬系統(tǒng)的所有設(shè)備建立設(shè)備樹,共找出26個(gè)故障因子。
癥結(jié)找到了,他們對(duì)癥下藥。攻關(guān)組針對(duì)這些易發(fā)的問(wèn)題逐個(gè)攻破。小組成員劉占鋒對(duì)萬(wàn)向聯(lián)軸器的損壞原因進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,總結(jié)出花鍵磨損、軸承損壞和花鍵卡阻等關(guān)鍵點(diǎn),修改了圖紙,并從材質(zhì)、熱處理工藝、模數(shù)、潤(rùn)滑等方面做了相應(yīng)改進(jìn)。負(fù)責(zé)電氣的點(diǎn)檢員谷思每天“泡”在現(xiàn)場(chǎng),逐個(gè)分析下線電機(jī)、電纜的狀態(tài),他針對(duì)插頭易損壞的問(wèn)題,提出了取消電機(jī)和電纜外部的插頭,將接線位置密封在電機(jī)內(nèi)部的建議,解決了問(wèn)題。針對(duì)電纜絕緣阻值低的問(wèn)題,他還組織對(duì)電纜增加了耐高溫套管防護(hù),并在套管中通壓縮空氣進(jìn)行冷卻。結(jié)晶器寬面打開(kāi)換向閥,用來(lái)控制寬面打開(kāi)油缸的壓力和動(dòng)作,經(jīng)常出現(xiàn)打開(kāi)動(dòng)作慢的問(wèn)題,液壓專業(yè)工程師閆凡熙查閱大量文獻(xiàn)資料,發(fā)現(xiàn)阻尼孔會(huì)導(dǎo)致油缸動(dòng)作緩慢,他通過(guò)對(duì)換向閥重新選型解決了此問(wèn)題。
經(jīng)過(guò)大家齊心協(xié)力,所有難題被攻關(guān)組一個(gè)個(gè)攻破,連鑄在線調(diào)寬量400毫米一次試車成功。為了保證運(yùn)行穩(wěn)定,他們又從操作制度上做文章,設(shè)備專業(yè)下發(fā)了“關(guān)于結(jié)晶器調(diào)寬系統(tǒng)維護(hù)”“連鑄機(jī)結(jié)晶器調(diào)寬系統(tǒng)檢修控制要求”的相關(guān)規(guī)定,對(duì)調(diào)寬系統(tǒng)軸承潤(rùn)滑、液壓換向閥改型、電氣系統(tǒng)阻值測(cè)量以及減速機(jī)間隙等進(jìn)行了明確要求。生產(chǎn)技術(shù)室編發(fā)了“關(guān)于在線調(diào)寬澆次增加錐度補(bǔ)償?shù)囊?guī)定”。與此同時(shí),他們還針對(duì)操作人員開(kāi)展了相關(guān)培訓(xùn),采取對(duì)重點(diǎn)人員進(jìn)行“一對(duì)一”培訓(xùn),培訓(xùn)操作工112人次,點(diǎn)檢員15人次,維檢人員123人次,保證了操作的精度。
連鑄機(jī)在線調(diào)寬攻關(guān),降低了調(diào)寬系統(tǒng)設(shè)備故障次數(shù),提高了結(jié)晶器錐度的精度,板坯在線調(diào)寬量由原來(lái)的100毫米增加至400毫米,可以滿足所有斷面的在線調(diào)寬工作。每次調(diào)寬合并短澆次可以降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)省耐材、烘烤、冷料等成本,減少頭尾坯約80噸,年增利800余萬(wàn)元。