在談到為何如此下大力氣整改時,成耀武說:“煉焦生產具有排污環節多,強度較高,污染物種類雜、毒性大等特點,其環保治理一直是全行業的難點和重點。隨著2015年1月1日我國新的《煉焦行業污染物排放標準》和新《環保法》的同步實施,對于投產半個世紀以上的老焦化廠來說是一個嚴峻的考驗,但是也激勵我們不斷向前發展。根據國家相關行業標準和法律法規,結合本鋼集團領導和環保部的指示,1~4月份,我們對生產中產生的粉塵、污水、固體廢物進行了專項治理。針對氣體污染對全廠除塵設施進行隱患排查,查出需整改隱患46項2105處,通過對爐體冒煙、揚塵及生產過程揮發性氣體外溢的環保設施進行了有效治理。目前已整治40余項近2000處問題,剩余大型設備及難點改造項目將逐年逐步治理。針對水污染治理,我們將對工源主廠區經年地下污染水和生產外排水合理分流,立項實施整改;東風廠區通過投運的‘生化+臭氧+FBR膜技術’實現廢水“零排放”。針對焦油渣、粗苯再生殘渣、脫硫廢渣及生化剩余污泥等固體危廢污染治理,我們嚴格按照國家相關法律法規合理處置。”
今年以來,該廠還密集出臺了以環保治理為中心的多項管理制度和管理辦法,在調度室、企管辦增加了24小時現場環境監督、檢查和考核;設立人均80~190元的全員環保管理專項獎,獎懲分明;成立了專業環保除塵檢修隊伍,加強環保設施的功能維護等。該廠在通過增強環保設施功能投入減少粉塵排放的同時,將地表“灰”也全部回收。據不完全統計,自開展環保治理以來,該廠月增回收粉灰增效近200萬元,實現了環保治理與增加效益的雙贏。
在一系列的治理措施實施過程中,該廠還成立6個攻關小組,通過技術工藝參數的調整,大型工藝設施和管路的防腐與保溫,各種生產、環保設備的修繕與功能恢復等工作,使各項治理措施在新制度的執行中得到嚴格的落實、監督和考核,該廠冒煙、揚塵現象得到更有效控制,生產過程揮發氣體的溢散也將逐步得到有效治理。
堅持通過環保治理推動生產、設備等全面管理工作,堅持把環境保護放在首位的工作方針,使該廠逐步向穩定生產運行的目標邁進。走進廠房的大門,廠區通道旁的綠植翠綠喜人,通廊管廊上管路設施的保溫及防腐煥然一新,機關辦公室樓內十分干凈整潔。
怎樣才能借中央環保巡視的東風,推動焦化環保工作的治理,并逐步實現生產、設備等各項管理工作向好發展?面對記者的提問,成耀武自信地說:“這不僅是本鋼集團領導、環保部等集團各管理部門的期望,也是我們全廠職工的期盼。環境治理是一項任重道遠的工作,我們要在生產過程中以優質高效的環保設施功能維護,嚴謹科學的環保生產制度,不折不扣的執行力,形成閉環管理。通過環保專項獎金,充分調動職工的工作積極性,形成人人主動想改變、想治理環境的工作氛圍,讓職工首先享受到環保治理所帶來的清潔、環保、舒適的工作環境,逐步將企業各項管理工作提升到一個新的高度。”