自4月初長鋼公司干熄焦順利并網發電以來,該公司焦化廠著力在生產組織、工藝管理和設備運行等方面下功夫,實現了干熄焦率的穩步提升。其中,6月份干熄焦率單日最高達98%以上;7月份有11天達100%;8月份有22天達100%,日均99.64%,走在了國內同行業水平的前列。
干熄焦率作為反映干熄焦裝置工藝控制、生產組織和設備維護水平的重要指標,穩定并提高干熄焦率是提高發電量的必要條件,同時對該公司實現二次能源利用有著重要意義。自干熄焦投產后,長鋼公司焦化廠緊緊圍繞經營生產目標,持續發力,不斷突破技術瓶頸,提升干熄焦率。
生產組織方面,大力改善工藝操作,科學排布焦爐推焦計劃。針對制約干熄焦運行的問題進行攻關,由生產專業牽頭組織召開專題分析會,找準癥結對癥下藥,保障焦爐穩定生產。同時,強化干熄焦區域與各煉焦區域的協調配合,確保銜接有序。
工藝管理方面,不斷加強爐溫管理,將全爐直行溫度與標準溫度的差值穩定在規程范圍內。特別是進入8月份,隨著晝夜溫差的逐步增大,該廠加強了熱工調節管理,以確保焦炭均勻成熟。此外,加強干熄焦崗位標準化作業,控制好風量、料位、排焦溫度、鍋爐入口壓力等指標,確保系統在最佳狀態下穩定運行。
設備運行方面,一方面加強設備點檢維護,制定專門的點檢方案,充分發揮專業點檢作用,堅持設備日點檢和關鍵設備點檢定修,尤其對重點設備重要參數,如每半小時記錄1次循環風機油溫、油壓,找出油溫、油壓與時間段之間的關系。另一方面,隨著設備作業率的不斷提高,制定了干熄焦設備運行點巡檢、維護手冊,從多方面優化設備運行,實現干熄焦率、設備運行壽命、節能減排等指標不斷提升。