那么,這長出的2.7米盤條究竟是從何而來的呢?
在三個月前的一次車間回收廢鋼活動中,高線車間的員工將大大小小、形狀各異的廢鋼材聚到了一起,大家發(fā)現(xiàn)有大量的廢盤條。原來,軋鋼廠高線軋制普碳鋼以來,為確保產(chǎn)品質(zhì)量,成品材在風(fēng)冷線上頭部必須剪切下來一圈,長約3米,尾部也必須剪切下來兩圈,長約6米,被剪切下來的鋼筋作為廢鋼處理。面對這些被剪切下來的“廢鋼”,大家有了新的想法——難道真的要剪那么長?難道就不能變廢為寶?這一想法一經(jīng)說出,大家便議論開了。“都這么干了快十年了,還能有錯?”“工藝在變,技術(shù)在更新,老規(guī)矩是可以改的”大家一邊議論一邊開始細(xì)致地打量著這些被剪切下來的廢鋼筋,大家驚奇地發(fā)現(xiàn)這些“廢鋼筋”仍有相當(dāng)一段是完好的,據(jù)目測可以作為成品材銷售。“轉(zhuǎn)變觀念,打破慣例,向廢鋼筋要效益。”高線車間的員工們堅定了打破傳統(tǒng)、打破陳規(guī)的決心。
以往,高線定尺剪切的員工只管埋頭做事,不管鋼筋的優(yōu)劣,按照規(guī)定的長度進行頭尾剪切就行。觀念決定思路,思路決定出路,思路確定了,說干就干。定尺剪員工細(xì)致地觀察著每次裁剪的鋼筋,用直尺丈量著每節(jié)“廢鋼筋”的長度,記錄下每次剪切點的數(shù)據(jù)。很快,來自一線各班組的數(shù)據(jù)匯總到車間辦公室。“盡管各個班組操作水平不一樣、成品材頭尾的缺陷也確實存在,但從各班組反饋的數(shù)據(jù)來看,盤卷存在質(zhì)量缺陷的頭尾并沒有這么長,不需要剪切那么多,以往片面采用一刀切的方法,的確造成了浪費。”高線車間主任興奮地向大家宣布了這條好消息。
在接下來的幾周時間里,高線車間技術(shù)人員深入到生產(chǎn)線,與班組員工一起細(xì)致調(diào)研,比對試驗,用科學(xué)的論證方式,找到了剪切最合理的數(shù)值。最終,軋鋼廠改變了盤條頭尾剪切方式,由定尺剪切改變?yōu)楦鶕?jù)實際缺陷盤條長度進行剪切。對于個別班次頭尾剪切量仍然較長的情況,軋鋼廠經(jīng)過工藝規(guī)范和加大崗位操作檢查力度,糾正存在的問題。目前,ф8—10mm盤條頭部的剪切值由3米降為0.8米,尾部的剪切值由6米縮短為4.5米,頭尾剪切量由過去的8米減少為現(xiàn)在的5.3米,每一卷普碳鋼盤條就多出了2.7米的成品材。
“也許,在很多人看來一卷ф8—10mm普碳鋼盤條長達數(shù)千米,2.7米似乎是可以忽略不計的小數(shù)目,但對每年超過15萬卷以上普碳鋼盤條生產(chǎn)量來說,每卷2.7米那就不是一個小數(shù)了,一年下來就超過40萬米,每年可望增加成品材量160噸,廢鋼與成品材每噸價差2000多元,一年下來能為公司創(chuàng)造30多萬元的價值。”每當(dāng)說到這次成功的小改小革,高線車間的技術(shù)人員充滿了成就感。
這是一次小改小革帶來的創(chuàng)效,這也是公司觀念轉(zhuǎn)變、推進精細(xì)管理帶來的碩果。自2015年8月份,方主席在公司蹲點指導(dǎo)工作以來,廣大員工在觀念轉(zhuǎn)變中推行精細(xì)化管理,在降本增效中共享企業(yè)發(fā)展成果,大家徹底明白了精細(xì)化管理與降本增效為了誰?所謂觀念一變天地寬,領(lǐng)導(dǎo)干部“哈下了腰”、技術(shù)人員“開動了腦筋”、廣大工人“甩開了膀子”,大家對企業(yè)有了前所未有的認(rèn)同感和歸屬感,真正把企業(yè)當(dāng)成了自己的家,把工作當(dāng)成了自己的事業(yè)。
據(jù)了解,當(dāng)前,高線車間以這次減少切頭切尾為契機,進一步轉(zhuǎn)變員工思想觀念、推行精細(xì)化管理,從盤條延伸到盤螺,然后將相關(guān)工作延伸到整個軋制線,一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)的進行嚴(yán)格監(jiān)管和技術(shù)攻關(guān),掀起一場轉(zhuǎn)變思想觀念、推行精細(xì)化管理的熱潮,實現(xiàn)軋材生產(chǎn)效益的最大化。