6月中旬,該廠3號(hào)高爐檢修,如果按照以往的習(xí)慣操作,檢修后高爐恢復(fù)正常要7-15天。雖然時(shí)間長(zhǎng)了點(diǎn),但無風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)當(dāng)下好的市場(chǎng)行情,時(shí)間就是金錢,他們決定摒棄過去的套路,嘗試引進(jìn)一項(xiàng)先進(jìn)的工藝技術(shù)--制作工藝特種氧槍,以縮短從高爐悶爐到復(fù)風(fēng)到高爐爐況恢復(fù)產(chǎn)能正常的進(jìn)程。為此,安源煉鐵設(shè)備人員和配管班工人通力協(xié)作,加班加點(diǎn)在檢修前完成了工藝特種氧槍的制作。此特種氧槍由雙層不銹鋼管結(jié)構(gòu)構(gòu)成,內(nèi)管為氧氣通道,用一個(gè)特制閥組控制氧氣流量和壓力,外管為壓縮空氣通道,壓縮空氣起冷卻氧管作用。
6月17日,3號(hào)高爐如期檢修,在高爐復(fù)風(fēng)階段,煉鐵員工首次將工藝特種氧槍置入鐵口內(nèi),其試驗(yàn)效果良好,其“活躍鐵口處的爐缸、迅速恢復(fù)高爐正常產(chǎn)能”的作用非常明顯。數(shù)據(jù)顯示,采用這一新技術(shù)后,本次3號(hào)高爐檢修后復(fù)風(fēng)達(dá)產(chǎn)僅用了3天半時(shí)間,大大地加快了高爐復(fù)風(fēng)達(dá)產(chǎn)進(jìn)程,減輕了煉鐵員工操作難度和勞動(dòng)強(qiáng)度。據(jù)煉鐵專家預(yù)測(cè),這一新技術(shù)的使用,一次性至少可創(chuàng)造出效益30萬元以上。據(jù)悉,這一新技術(shù)將在今后類似的檢修中加以推廣應(yīng)用。