新鋼公司二鐵廠鑄鐵鐵水烘罐攻關獲得成功,這項技術實施后,不僅可減少煤氣燃燒產生的廢氣量,有助于環保,還可延長鐵罐壽命,年可降成本342萬元,具有較好的推廣價值。
新鋼公司二鐵廠原有鐵水烘罐技術沿用多年,技術陳舊,使鐵水罐壽命不甚理想,煤氣消耗量大,烘罐產生的廢氣對員工的身體健康和周邊環境均有影響,難以滿足日益嚴格的環保要求。對此,該廠根據鐵水罐內襯耐材性質,借鑒高爐、熱風爐烘爐原理,制定了烘罐曲線,推行烘罐測溫制度,建立測溫臺帳,并根據烘罐溫度上升趨勢調節煤氣閥開度,按合理的空燃比控制煤氣流量,提高煤氣燃燒效率,從而達到了降低烘罐煤氣消耗及提高烘罐質量的目的。針對高爐煤氣燃燒性質,將其著火點控制在550℃至650℃之間,當烘罐溫度達到700℃左右關閉焦爐煤氣的長明火,以減少常開燃燒時間。
據測算,通過革新這一工藝后,烘烤一個鐵水罐,節約費用4.2萬元,每年按烘罐80個計算,年降煤氣等消耗費用342萬元,年減少廢氣中二氧化碳排放量達2.53萬噸,并且有效提高了鐵水罐運行質量,延長鐵水罐使用壽命,鐵水罐使用壽命平均由實施前500罐次左右提高到現在的750罐次以上。