新鋼公司二鐵廠鑄鐵鐵水烘罐攻關(guān)獲得成功,這項(xiàng)技術(shù)實(shí)施后,不僅可減少煤氣燃燒產(chǎn)生的廢氣量,有助于環(huán)保,還可延長鐵罐壽命,年可降成本342萬元,具有較好的推廣價(jià)值。
新鋼公司二鐵廠原有鐵水烘罐技術(shù)沿用多年,技術(shù)陳舊,使鐵水罐壽命不甚理想,煤氣消耗量大,烘罐產(chǎn)生的廢氣對(duì)員工的身體健康和周邊環(huán)境均有影響,難以滿足日益嚴(yán)格的環(huán)保要求。對(duì)此,該廠根據(jù)鐵水罐內(nèi)襯耐材性質(zhì),借鑒高爐、熱風(fēng)爐烘爐原理,制定了烘罐曲線,推行烘罐測(cè)溫制度,建立測(cè)溫臺(tái)帳,并根據(jù)烘罐溫度上升趨勢(shì)調(diào)節(jié)煤氣閥開度,按合理的空燃比控制煤氣流量,提高煤氣燃燒效率,從而達(dá)到了降低烘罐煤氣消耗及提高烘罐質(zhì)量的目的。針對(duì)高爐煤氣燃燒性質(zhì),將其著火點(diǎn)控制在550℃至650℃之間,當(dāng)烘罐溫度達(dá)到700℃左右關(guān)閉焦?fàn)t煤氣的長明火,以減少常開燃燒時(shí)間。
據(jù)測(cè)算,通過革新這一工藝后,烘烤一個(gè)鐵水罐,節(jié)約費(fèi)用4.2萬元,每年按烘罐80個(gè)計(jì)算,年降煤氣等消耗費(fèi)用342萬元,年減少廢氣中二氧化碳排放量達(dá)2.53萬噸,并且有效提高了鐵水罐運(yùn)行質(zhì)量,延長鐵水罐使用壽命,鐵水罐使用壽命平均由實(shí)施前500罐次左右提高到現(xiàn)在的750罐次以上。