河鋼邯鋼公司一煉鋼廠認真貫徹落實公司降鐵耗多創效的要求,主動開展專項攻關,通過對標先進企業找差距、優化過程工藝操作、調整鐵料結構等措施,發動干部職工主動作為壓減鐵耗。自3月17日以來,該廠噸鋼鐵耗已降至800千克以下,相較2月份有了明顯改善,為公司高效生產創造了良好條件。
針對當前鐵水日趨緊張,澆次少、品種多的情況下,該廠積極響應公司號召,組織相關人員在鞏固現有措施和成績的基礎上,主動合理分配廢鋼、鐵塊等金屬原料資源配比,從生產源頭將資源最大化地投入到降鐵攻關中。該廠從生產組織入手,從魚雷罐進站開始,就嚴格執行鐵水保溫措施,并積極采取廢鋼預熱的手段,全面減少熱量損失,做好產前準備;在技術保障方面,該廠采用靈活的冶煉爐座安排,用交替煉鋼法,穿插切換轉爐并提前加入廢鋼,打破廢鋼熔化的時間局限,減少因吹煉時間過長而影響鐵水損耗和熱損失;在現場操作方面,該廠精煉車間在LF爐冶煉中,采用在過程中加入某種廢鋼的方法來再次降低鐵耗。
據悉,該廠將繼續優化過程控制,嚴格執行列車時刻表100%到達率,全面控制鐵耗和溫度損失,進一步降低鐵耗。