近期,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠400㎡燒結工序技術人員通過對燒結機臺車制作彈性壓軌等舉措,成功解決了臺車磨損、軸承損壞以及頻繁跑偏等系列問題,為企業創效136萬元。
400㎡燒結機回程臺車由于跑偏、熱漲等原因產生鋸齒最長的達到7cm,造成臺車車輪磨損、軸承損壞,不僅使設備運行存在極大安全隱患,而且嚴重影響著正常生產的高效順行。
針對此項制約生產瓶頸難題,該單位多次現場勘察,結合理論實踐論證,搶抓系統檢修時機,通過在燒結機回程臺車軌道處制作安裝軌道鋼材質彈性壓軌,前端巧裝剛性彈簧等舉措,有效解決了燒結機臺車鋸齒的產生。改造后,運行良好,不僅大大降低了臺車車輪磨損、軸承損壞、臺車跑偏等現象的發生和崗位人員頻繁維修勞動強度,而且提高了設備的安全作業率和利用率,確保了正常生產的高效順行直接為企業創效136萬元。
據悉,該單位后期將繼續加大壓軌裝置的二次升級工作和日常點檢力度,真正實現設備運作效益最大化。