自2018年以來,方大九鋼煉鐵廠逐步對東、西區燒結制粒機圓筒襯板進行了改造,現已改造完成順利投入使用,取得了良好效果。
在改造前,該廠東、西區燒結制粒機圓筒使用的尼龍雙筋襯板成球率低,物料在混合過程中,水與生石灰加大了物料的粘性,造成圓筒內襯板沾料嚴重,給設備增加負荷,耗電量相對增加,且存在一定安全隱患,使用效果不理想。為了解決一系列問題,該廠制定改造方案:將圓筒分為三部分,第一部分為前2米,采用復合橡膠導料板,因橡膠耐沖擊,不易粘料,有緩沖作用;第二部分為6米,采用復合陶瓷單直盤襯板,筋與襯板一體硫化成形,筋的受料兩面有陶瓷,提高耐磨性;第三部分采用陶瓷螺旋逆流襯板,螺旋筋與襯板一體硫化成形,螺旋筋兩面硫化陶瓷。
改造運行后,制粒機不易沾料、保證制粒機有效使用內徑,基本穩定填充率不增加,達到物料混合目的。提高成球率,不僅達到了工藝要求,延長了設備使用壽命,更減輕了員工勞動強度。(方大九鋼 黃安)