近日,陜鋼集團龍鋼公司干部職工發動腦筋,集思廣益,通過改造燒結系統風箱管道,有效降低了系統能耗,助力企業節能降耗工作。
因燒結生產“以風為綱”,風在燒結生產過程中尤為重要,而1#風箱作為燒結設備的第一個風箱,其主要作用是穩定燒結機點火爐爐膛溫度和壓力,且直接決定著點火能耗和整個燒結生產過程的穩定。但該煉鐵廠450㎡燒結機1#風管因初期設計缺陷,采用蝶閥控制開度,而蝶閥由于耐磨性不夠,僅使用2個月就磨爛漏風,不能起到控制負壓要求,導致燒結工序負壓波動,能耗升高。
針對以上問題,該煉鐵廠技術人員現場攻關,在風管內部制作一個陶瓷耐磨節流孔板,縮小風管尺寸直徑,節流孔板上粘貼耐磨陶瓷片。改造后,經生產驗證,節流孔板達到了預期效果。不僅1#風箱閥門壽命明顯延長,點火爐溫度、壓力完全受控,進一步促進了運行過程穩定,而且點火能耗從噸礦3.25元降低到3.15元,年可為該企業創效100萬元。