近日,陜鋼漢鋼公司設(shè)備管理中心煉鐵工段順利完成1#高爐上料主皮帶控制改造。此項改造充分依托自動化手段,完善了自診斷系統(tǒng),優(yōu)化控制,實現(xiàn)了主皮帶驅(qū)動電機(jī)的“三用一備”,提高了高爐上料系統(tǒng)穩(wěn)定性和安全性,效果頗豐。
原主皮帶控制線路設(shè)計繁雜,四臺驅(qū)動電機(jī)在現(xiàn)場集中控制無法單獨(dú)操作,出現(xiàn)故障排查難度很大。該工段技術(shù)人員通過制定“三改”方案:一是通過簡化控制線路,獨(dú)立每臺電機(jī)控制,實現(xiàn)單獨(dú)調(diào)試;二是修改西門子編程語言,簡化電機(jī)單獨(dú)操作和連鎖操作流程;三是在原電腦自診斷系統(tǒng)上,將各種信號、參數(shù)顯示出來,增加電機(jī)的相關(guān)操作按鍵、控制參數(shù)及其狀態(tài)設(shè)計。
此次改造后,1#高爐主皮帶控制系統(tǒng)更加趨于穩(wěn)定。具備單獨(dú)調(diào)試的條件后,線路故障時能迅速排除相關(guān)完好線路,找到“病灶”精準(zhǔn)“下藥”,大大縮短處理時間;當(dāng)一個電機(jī)出現(xiàn)問題時能快速切換備用電機(jī),確保上料不間斷。同時,配合電腦畫面參數(shù)監(jiān)控和簡明的操作提示,基本實現(xiàn)現(xiàn)場電機(jī)的“微顯示”。線路從集中到分散,部分畫面操作從無到有,高爐主皮帶控制方式正朝著方便崗位操作、無擾切換、實時監(jiān)控的智能化方向發(fā)展,為穩(wěn)定優(yōu)化上料系統(tǒng)提供基礎(chǔ)保障。