近日,陜鋼漢鋼公司設備管理中心煉鐵工段順利完成1#高爐上料主皮帶控制改造。此項改造充分依托自動化手段,完善了自診斷系統,優化控制,實現了主皮帶驅動電機的“三用一備”,提高了高爐上料系統穩定性和安全性,效果頗豐。
原主皮帶控制線路設計繁雜,四臺驅動電機在現場集中控制無法單獨操作,出現故障排查難度很大。該工段技術人員通過制定“三改”方案:一是通過簡化控制線路,獨立每臺電機控制,實現單獨調試;二是修改西門子編程語言,簡化電機單獨操作和連鎖操作流程;三是在原電腦自診斷系統上,將各種信號、參數顯示出來,增加電機的相關操作按鍵、控制參數及其狀態設計。
此次改造后,1#高爐主皮帶控制系統更加趨于穩定。具備單獨調試的條件后,線路故障時能迅速排除相關完好線路,找到“病灶”精準“下藥”,大大縮短處理時間;當一個電機出現問題時能快速切換備用電機,確保上料不間斷。同時,配合電腦畫面參數監控和簡明的操作提示,基本實現現場電機的“微顯示”。線路從集中到分散,部分畫面操作從無到有,高爐主皮帶控制方式正朝著方便崗位操作、無擾切換、實時監控的智能化方向發展,為穩定優化上料系統提供基礎保障。