近日,陜鋼集團漢鋼公司軋鋼廠頻頻傳來利好消息,Φ22規格,Φ25規格螺紋鋼班產、日產均突破產量紀錄。
1#棒線是軋鋼廠的主力生產線,承擔著Φ18mm以上大規格產品的生產任務,隨著各規格產量的不斷提高,技術人員發現1#飛剪能力已不能滿足目前生產節奏的需求,且因粗軋出料速度已達到1.8-2.0m/s,而1#飛剪設計最高運行速度為1.9m/s,已滿負荷生產,制約了軋制速度的提高。為此,軋鋼廠大力推進工藝優化工作,技術人員在對所有設備運行情況進行全面分析后,決定通過工藝手段解決這一問題。
首先,通過設計新孔型使對粗軋出料斷面由原來的Φ68mm增大到Φ78mm。其次,根據設備能力重新分配粗軋各架次壓下量,保證滿足設備負荷,這樣,由于粗軋出料斷面增大,軋制速度降低至1.4-1.6m/s,滿足了1#飛剪的剪切要求。此外,為保證各規格產品尺寸不受影響,對中精軋料型尺寸全部進行了重新設計,確保了各規格中軋孔型都能通用,實現了換規格時快速切換,進一步提高了生產效率。
工藝改造后,4月8日至11日,軋鋼廠Φ22和Φ25規格螺紋鋼分別進行試軋均一次性成功,連續四日的試軋相繼突破之前的班產和日產紀錄,并且設備運行穩定,軋制速度較之前均有所提高,此次工藝改造取得重大突破。
據悉,軋鋼廠1#棒線還將進行Φ20三切分和Φ25兩切分工藝改造,經過一系列的工藝改造后,初步估算棒線產量將較之前可提高10%以上,月可創效200萬元以上。(許棟)