近年來,鋼材市場對品種線材質量的要求不斷提高,這對當前正處在調整產品結構、提升產品質量、提高品種產量、線棒材轉型升級關鍵時期的煉軋廠來說,搶抓市場的根本手段就是保證產品的品質。
“品種線材多為深加工產品,客戶對線材質量的要求非常高。”煉軋廠技術質量科科長姜軍說,尤其是82B產品,加工后廣泛應用于鐵路工程、高層建筑、跨江斜拉大橋、懸索吊橋、海上平臺等重點建筑結構工程,質量要求嚴格。目前,預應力鋼絲、鋼絞線用盤條等擁有國內多家穩定客戶,得到了國內市場廣泛認可,樹立了酒鋼硬線產品的品牌形象。盡管如此,品種線材產品也暴露出如拉拔脆斷、酸洗困難等問題,對用戶后續生產加工的穩定性影響較大。尤其是一到冬季,82B產品的拉拔性能更不好控制。
針對品種線材產品的質量波動,煉軋廠專門成立質量提升攻關組,集中專業技術人員,緊盯關鍵核心問題,制定整體質量提升方案,重點解決占品種效益較好的82B等產品質量問題。
該廠技術人員找來寶鋼、日本神戶制鋼、沙鋼、水鋼等國內外品種線材企業生產的品種線材樣品,分析化學成分、微量元素、夾雜物、組織結構等關鍵控制因素,并與酒鋼產品進行對標,尋找差距,明確短板。在進一步搞清82B產品相關生產理論的基礎上,技術人員結合現場設備條件,積極探索82B工藝優化目標和措施,提升82B產品整體質量,增加82B產品經濟效益。
攻關人員從原料入手進行優化,嚴格控制82B生產入爐條件,實現精料入爐;結合簾線鋼生產工藝及夾雜物塑性化處理技術,開展脫氧劑替代試驗,全程實現無鋁化冶煉,并在試驗的基礎上固化工藝操作;推行精煉精準鈣處理工藝,在控制鋼水鋁含量的同時,優化鈣處理工藝,減少外來夾雜物的形成;整澆次實現恒拉速澆鑄,穩定了鑄坯表面質量及內部質量;完善鑄坯下線管理制度,實現鑄坯緩冷工藝,改善碳、錳等元素偏析程度;優化軋鋼加熱爐自動燃燒控制工藝和軋鋼窄范圍控制工藝,提高了鋼坯溫度的穩定性;調整軋制節奏、終軋溫度,改善了盤條表面氧化層結構及盤條表面質量。為滿足不同客戶的不同需求,煉鋼系統根據82B鐵水條件、轉爐終點控制、鋼水精煉效果和連鑄生產穩定性控制等情況,對82B鑄坯實施分級管理。嚴格執行吊裝要求,避免出現吊裝事故。從原料入爐到產品吊裝出廠,煉軋廠根據用戶的不同需求,定制生產滿足用戶加工要求的差異化產品。
通過全流程工藝優化和質量控制措施的實施,82B鋼水潔凈度明顯提高,鋼中夾雜物整體含量降低,特別是大型夾雜物等級降低至0.5級以下,夾雜物中氧化鋁含量降低18%,82B盤條小結疤等表面質量問題得到解決。從用戶反饋情況來看,線材拉拔性能較優化前呈穩定趨勢。目前,未產生因拉拔斷裂導致的質量異議,產品綜合性能指標完全滿足下游用戶加工要求。今年一季度,該廠82B產品銷售量達到2.88萬噸。