晉鋼集團軋鋼廠第五車間加熱爐采用二位三通集中換向系統,運行期間,操作人員發現換向時爐壓波動大:換向瞬間,爐壓最高達100余帕。大量火焰從爐門口噴出,不僅惡化了操作環境,致使周圍設備故障頻發,還存在一定的安全隱患。
為此,由軋鋼廠電氣工程師和爐窯工程師牽頭,組織相關人員蹲點觀察,結合PLC控制程序查找爐壓波動規律,現場辦公,反復進行討論、分析、驗證,終于找到了爐壓波動大的癥結,即空氣、煤氣換向時差過短,進氣排煙換向時無時差,造成換向瞬間進氣量大于排氣量,爐膛壓力瞬間增高。針對以上情況,電氣工程師對換向系統PLC控制程序進行了優化處理,通過現場多次調試、比對,最終決定將空氣、煤氣換向時差延長1秒,將進氣、排煙時差由零調整為1.5秒。
改進實施后,爐膛壓力波動明顯減小,爐壓最高不超過50Pa,爐門口噴火現象有效得到遏制,鋼坯氧化燒損顯著降低,周圍設備工作環境、人員操作環境明顯得到改善。