河鋼衡板事業部以保障產線高效運轉、持續推進產品升級為目標開展技術改造,近期通過對鍍錫線沉沒輥軸封技術改造,有效消除開機期間的非正常損壞,較少質量損失費用18萬元,減少輔料及能源消耗費用12萬元。
鍍錫線裝機沉沒輥軸封38個,分別處于酸性、堿性、高溫、強氧化性等作業環境,長時間使用易造成沉沒輥密封損壞,進而造成產品減斤、降級,以及槽液流失。為此該部組織技術人員開展攻關,攻關小組根據沉沒輥軸封泄漏情況以及造成的質量損失,確定重點改造部位,根據沉沒輥橡膠套材質硬度以及機械密封環磨損程度進行分析,將電化脫沉沒輥軸封橡膠套改造為氟橡膠材質,去掉原有的壓緊鐵環,將電鍍及酸洗、鈍化沉沒輥軸封橡膠套改造為氯丁橡膠材質,對橡膠硬度也加以改進。該事業部制訂了開機期間的沉沒輥機械密封環保養制度,在線清洗密封面,并且根據沉沒輥橡膠套老化情況定期更換。該事業部通過改造鍍錫線電化脫沉沒輥軸封裝置,使其使用壽命由不足1個月延長至3個月左右,其余酸性軸封使用壽命延長至1年,從而消除開機期間的非正常損壞,進而提高產品質量,減少輔料備件使用和能源消耗。