為進(jìn)一步提質(zhì)增效,降低員工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高員工幸福指數(shù),近期,陜鋼龍鋼公司煉鋼廠對(duì)中包排渣方式進(jìn)行了優(yōu)化。
改造前,該單位連鑄中包排渣主要為后排渣,因場(chǎng)地狹小受限,排渣至渣盤后吊運(yùn)不方便,且人員在拉渣過程中如果配合不當(dāng)容易碰撞擺槽導(dǎo)致重接事故;渣排至渣坑對(duì)連鑄排渣坑有一定的破壞性,需定期使用耐材對(duì)渣坑進(jìn)行修補(bǔ);排渣有一定的周期性,不能做到隨時(shí)排渣,造成鋼水液面控制在低位水平,影響連鑄生產(chǎn)效率。
為此,該單位人員通過現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,對(duì)中包排渣方式進(jìn)行優(yōu)化,實(shí)施中包改造,采取側(cè)排渣方式,隨時(shí)可將渣排至渣盤。改造后,一方面解決了排渣不便及排渣周期的限制因素;另一方面減輕了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了生產(chǎn)事故,為連鑄實(shí)施“三恒”操作奠定了基礎(chǔ),有效降低鋼水夾雜,同時(shí)降低各連鑄機(jī)的耐材用量,年可節(jié)約耐材成本12.8萬元。