邯寶熱軋廠為滿足客戶需求,加強對產品生產過程的精準化控制,加大對產品卷形的攻關力度,不斷提高卷形質量。
該廠技術專家帶隊組成卷形攻關小組,全力從操作、設備、工藝等方面開展攻關。攻關小組針對“內外圈錯層”缺陷制定了專項質量預案,對卷取操作人員從計劃審核、上下崗位連續、標準化操作等制定了詳細的工藝標準化,并對操作人員逐一進行培訓,通過標準化的實施和質量預案的落實,從操作上大幅減少了卷形質量缺陷。
該廠加強設備精度控制,嚴格按照設備功能精度調整,減少設備功能精度缺失造成的側導板位控不準確,大大減少了冷軋備料“內外圈錯層”缺陷的產生。拓展卷取設備功能,優化改進層冷模型參數設定,增加層冷輥道、夾送輥滯后率,減少輥道降速率,增加卷取側導板夾持力;積極開發卷取側導針對窄斷面的控制模型,對消除冷軋備料“外圈錯層”缺陷,開發了側導板自動定位技術,提高側導板壓靠帶鋼速度,針對冷軋備料窄斷面投用效果較好,開發卷取機側導板“平移模式”, 保證兩側側導板對帶鋼有效夾持,有效減少錯層產生,同時減少了側導板壓靠帶鋼所需時間,保證芯部卷形。
為提高卷形質量,該廠對部分鋼種進行了軋制參數的優化,對部分薄規格產品重新設定了夾送輥尾部壓力設定值,解決薄規格夾送輥前起套造成的尾部錯層;對汽車板產品增加夾送輥頭部、尾部壓力設定值,減小夾送輥頭部壓力和夾送輥尾部壓力之間的落差,解決了尾部錯層。
為實現快速調整,該廠卷形攻關小組在全力進行初始卷徑、層間系數、張力系數單機調整標定方法的總結和整理。針對近期突發薄規格在輥道上起套,引起鋼卷卷形錯層問題。該廠卷形攻關小組通過現場觀察帶鋼運行情況,深入分析卷取機設備數據,大膽調整卷取機速度、張力與壓力數據。在經過多次現場參數調整測試,找出了影響帶鋼穩定運行的控制變量。在軋制之前修改該參數,并仔細匹配了其它相關變量,使薄規格產品卷形質量得到穩定。