方大九鋼軋鋼廠對中板加熱爐爐門鏈輪潤滑方式進行自動化改造獲得成功,既確保了潤滑效果,延長備件使用壽命,降低故障率,又降低了員工作業風險,減少了員工勞動強度。
據悉,該廠中板加熱爐爐門鏈輪座安裝在爐門口正上方,由爐門通過鏈條鏈輪傳遞進行升降。爐門鏈輪設計采用的是手動潤滑,因爐門口溫度高,需加熱爐在保溫或涼爐的情況下才能進行人工作業加油。這樣就會影響機油潤滑的及時性,造成加油周期延長,從而導致爐門鏈輪軸承潤滑不良而燒壞。為解決這個問題,員工提出了一個為加熱爐爐門鏈輪自動加油的合理化建議。該建議通過在加熱爐側方布置一臺多點泵,油管采用銅管連接在爐門鏈輪座上。潤滑泵增加一個電控箱,通過電控箱控制,可達到自動潤滑鏈輪座的效果。該建議通過論證以后,該廠組織技術人員自行設計、制作了這套自動加油裝置,將合理化建議轉化成小改小革成果。自改造后,鏈輪座軸承潤滑及時到位,保障了爐門鏈輪軸承的有效運行,故障率比改造前降低80%以上,每月減少鏈輪座備件成本消耗及故障影響的生產誤機經濟損失累計4萬余元,改造取得了較好的經濟效益。