今年前兩個月,對寶鋼股份熱軋廠1580精卷電氣作業區員工來說,是創造佳績的兩個月:生產設備實現了連續52天零故障,這是該作業區投產18年來創下的最好成績。
去年9月,歷時近三年的1580熱軋產線三電改造項目全線熱負荷試車取得成功,這是寶鋼股份熱連軋三電改造領域的首個自主集成項目,為1580熱軋產線滿足市場需求,實現跨越式發展打下了堅實的基礎。
自我加壓求突破
三電系統改造之后,由于設備處于磨合期,在一段時間內設備故障率始終難以有大的突破。去年四季度,1580精軋機電氣設備平均每月故障時間為4小時左右。為了降低設備故障率,今年,電氣作業區圍繞“嚴格苛求、創新突破,實現穩定、高效、可持續的設備管理”要求,提出了實現“設備隱患為零,設備故障為零”目標。
經過改造,1580精軋機實現了自動換輥,即換輥過程完全由系統控制實現,而這個過程需要滿足470多個限位信息的準確,一旦限位信號出現偏差,就會導致自動換輥中斷,使得換輥時間延長。
為了縮短換輥時間,作業區建立了與現場操作人員的溝通機制,對限位的維護方式從操作工的申報,變為點檢員直接到現場溝通聯系,以縮短中間環節,做到“今天出現的問題,能今天處理的絕不過夜,能平時處理的絕不拖到定修”。由此,大大提升了精軋換輥限位信號的穩定性,使得軋線的自動換輥成功率也由之前的不到40%提升到80%以上。
有一次,一位點檢員在食堂吃飯時,無意間聽操作人員說起這幾天換輥時雖然沒出現任何問題,但總有一點“不舒服”,于是他一吃完飯,就帶上工具前去檢查,結果發現限位確實出現了一點問題,他就及時進行調整,從而保證了正常的自動換輥。
深化管理精細化
為了發揮電氣專業優勢,有效降低設備故障,電氣作業區實施了“簡、定、量”精細化管理措施:“簡”,即將復雜事情化簡,盡可能減少中間環節,提高設備維護效率;“定”,即對每個點檢人員進行具體的責任分工,明確自己要監控哪些狀態點,從而“堵”掉管理中可能出現的“死角”;“量”,即對于收集到的狀態點數據,尤其是判定設備是否正常的數據,進行量化,從而確保數據的準確無誤,有效降低設備故障。“簡、定、量”精細化舉措的推出,有效調動了每個點檢人員的工作積極性,進一步促進了他們的行為養成。
由于三電改造完成不久,數據收集系統中很多數據還是調試時的內容,僅僅對調試有效,而對后期設備狀態監控作用不大。因此,作業區就組織人員對記錄數據進行梳理,通過對4096個通道的數據逐一核對,確保了數據的合理性。有一次,有位點檢員在對活套動作曲線的分析過程中,發現活套在軋制過程中存在異常的輕微抖動,盡管還沒有影響生產,但點檢員并沒有放過這一“蛛絲馬跡”,他對此進行了深入分析,最終發現是現場用于速度反饋的PLG接手出現問題,經過處理后,恢復正常,避免了一場故障的發生。