近日,方大九鋼軋鋼廠對中板ACC冷卻系統吹掃進行自動連鎖控制改造,通過熱檢信號自動感應控制吹掃開關,有效節約了氮氣消耗。
該廠ACC冷卻系統屬于中板軋制線的主要設備,熱軋板材通過ACC快速冷卻,不僅可以縮短冷卻時間、提升軋機生產能力,還能有效防止板材品相扭曲和彎曲。在全面開展降成本活動中,該廠員工發現,只要開機生產,ACC尾部氮氣吹掃處于長期打開狀態,造成能源浪費。為降低工序成本,員工提出將吹掃閥改為自動控制開關模式,可節約氮氣消耗。該廠針對員工提出的合理化建議,對ACC冷卻系統吹掃進行連鎖自動控制改造,即根據鋼板進入ACC前后的巨大溫差,在ACC前后輥道上分別安裝熱檢信號,并設定信號引發參數,通過熱檢信號自動觸發吹掃開關。該改造在2月底完成,經過兩個月的運行,效果良好。當高溫鋼板將要進入ACC機架時,高溫觸發前端熱檢信號,隨即打開吹掃閥;當板材尾端離開ACC時,驟降的鋼板溫度觸發后端熱檢信號,吹掃閥及時關閉。據測算,與原來相比,此次改造每月可節約氮氣5%左右。