4月份,軋鋼工序成本114.73元/噸,較上月降低18.65元/噸;軋鋼機時產量131.51 t/h,較上月提高0.14t/h。在集團鋼鐵板塊小指標競賽中獲評A類;作業率81.46%,較上月提高10.74%。
指標倒逼——千斤重擔人人挑。圍繞公司下達的降本增效目標,軋鋼廠組織各專業負責人和作業長召開降本增效專題會議。圍繞降低軋鋼工序成本,提高成材率指標為主線,針對軋鋼工序成本中涉及的鋼坯消耗、煤氣消耗、壓縮空氣、水、電指標以及備材消耗指標進行職責劃分,落實到每名職工、每個崗位,營造全員參與的濃厚氛圍。
精準定重——軋鋼綜合成材率100.31%,較上月提高0.13%。該廠針對各產線品種、規格精準控制鋼坯的定重范圍,做到上下工序有序銜接。加熱爐強化與煉鋼廠的溝通協調,發現鋼坯定重超出范圍及時反饋,通過調整鋼坯定重范圍,滿足軋鋼生產需求。軋機組緊密跟蹤當班軋制鋼坯的單支鋼坯定重,發現異常及時與加熱爐溝通,減少軋制過程中的切損消耗,實現成材率指標穩中有升。
破解瓶頸——4月份,降本增效完成248萬元。棒線作業區以降低高棒生產線非計劃停機時間、降低熱軋廢、降低能源消耗指標為攻關方向,重點開展加熱工藝調整、優化軋制參數、設備技術改造等項目攻關;棒材作業區以提高成材率、定尺率等關鍵指標為攻關方向,通過提高熱送熱裝、降低過程切損等措施,提高成材率指標,實現低成本軋鋼。
優化工藝——軋鋼工序成本較上月降低18.65元/噸。合理優化軋鋼產線品種結構,結合各產線實際情況,將Φ18mm~Φ22mm圓鋼及錨桿鋼產品轉移至高棒生產線生產。同時,高線增加迷你軋機和6代吐絲機,6圓/螺成品速度提高至105m/s,產量提高20%,噸鋼電耗進一步降低。此外,積極推進節能改造,淘汰現有的部分高耗能電機,通過更換節能電機,降低軋鋼能源消耗。
指標倒逼——千斤重擔人人挑。圍繞公司下達的降本增效目標,軋鋼廠組織各專業負責人和作業長召開降本增效專題會議。圍繞降低軋鋼工序成本,提高成材率指標為主線,針對軋鋼工序成本中涉及的鋼坯消耗、煤氣消耗、壓縮空氣、水、電指標以及備材消耗指標進行職責劃分,落實到每名職工、每個崗位,營造全員參與的濃厚氛圍。
精準定重——軋鋼綜合成材率100.31%,較上月提高0.13%。該廠針對各產線品種、規格精準控制鋼坯的定重范圍,做到上下工序有序銜接。加熱爐強化與煉鋼廠的溝通協調,發現鋼坯定重超出范圍及時反饋,通過調整鋼坯定重范圍,滿足軋鋼生產需求。軋機組緊密跟蹤當班軋制鋼坯的單支鋼坯定重,發現異常及時與加熱爐溝通,減少軋制過程中的切損消耗,實現成材率指標穩中有升。
破解瓶頸——4月份,降本增效完成248萬元。棒線作業區以降低高棒生產線非計劃停機時間、降低熱軋廢、降低能源消耗指標為攻關方向,重點開展加熱工藝調整、優化軋制參數、設備技術改造等項目攻關;棒材作業區以提高成材率、定尺率等關鍵指標為攻關方向,通過提高熱送熱裝、降低過程切損等措施,提高成材率指標,實現低成本軋鋼。
優化工藝——軋鋼工序成本較上月降低18.65元/噸。合理優化軋鋼產線品種結構,結合各產線實際情況,將Φ18mm~Φ22mm圓鋼及錨桿鋼產品轉移至高棒生產線生產。同時,高線增加迷你軋機和6代吐絲機,6圓/螺成品速度提高至105m/s,產量提高20%,噸鋼電耗進一步降低。此外,積極推進節能改造,淘汰現有的部分高耗能電機,通過更換節能電機,降低軋鋼能源消耗。