近日,鐵焦事業部原料作業區吉剛黨員技改攻關組通過技改,解決了2號堆取料機多年不能直通的問題,保障生產的有效進行。
強技改降成本
原料作業區2號堆取料機懸臂皮帶跑偏嚴重,經常拉壞接頭扣子,直通或取料時劃壞皮帶已是家常便飯,最終導致2號堆取料機不能直通,來車只能堆進料條,再由相鄰的1號取料機取料。這樣一來,不僅造成二次消耗資源,還加大1號取料機損耗,嚴重影響安全生產,是原料作業區的老大難問題。今年4月份,在原料作業區的號召下,吉剛黨員技改攻關組充分發揮骨干的帶動作用,凝聚班組合力,以甲班為主攻,三班配合、積極參戰,主動作為。針對2號堆取料機多年來的頑疾,突擊隊主要骨干、共產黨員何爽主動靠前,在現場跟蹤觀察了28天。何爽以2號堆取料機懸臂皮帶跑偏為出發點,仔細對造成跑偏的原因進行跟蹤調查,并找到皮帶跑偏的點,分析得出皮帶導向輪不平行、正反轉時擺動幅度太大等主要原因,何爽與甲班班長吉剛據此共同拿出了技改方案。
6月2日,冒著瓢潑大雨,作業區值班領導帶領該班組利用停堆時機立即進行整改,首先將2號堆取料機導向輪找正,然后在兩根配重滑桿機處增加一個滑槽來穩固滑桿,保證擺動幅度正常,最后把配重輪北面包膠和頭輪北面包膠割掉,保證摩擦力一致,經過5小時的鏖戰終于解決了困擾多年的難題。2號堆取料機懸臂皮帶不跑偏后,能直通物料,白班可減少3小時電耗浪費,中夜班可減少6小時電耗浪費,每年可節約電耗成本約24.30萬元,同時還減少了1號取料機的工作強度,取得了節能降耗、減輕職工勞動強度、提升現場安全作業環境的效果。
技改大大增強了甲班職工的成就感與積極性,他們還將繼續攻關1號堆取料機跑偏、A系統皮帶跑偏等項目,為事業部降低成本作貢獻。