7月20日,從鞍鋼股份線材廠1號(hào)生產(chǎn)線傳來(lái)好消息——再破班產(chǎn)紀(jì)錄。這是今年以來(lái),該條產(chǎn)線第8次破班產(chǎn)紀(jì)錄,加之3次破日產(chǎn)紀(jì)錄、兩次破月產(chǎn)紀(jì)錄,軋制效率創(chuàng)建廠以來(lái)歷史最高水平。
該廠圍繞產(chǎn)線“增產(chǎn)降本”積極開(kāi)展創(chuàng)新攻關(guān)活動(dòng),今年以來(lái)共實(shí)施20余項(xiàng),有效促進(jìn)了產(chǎn)線軋制效率不斷提升。同時(shí),積極開(kāi)展“降本增效勞動(dòng)競(jìng)賽”,廣大職工圍繞企業(yè)生產(chǎn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,短短1個(gè)月時(shí)間就征集40余條建議,其中,7條已經(jīng)被采納并實(shí)施。圍繞如何降低成本開(kāi)展有效嘗試,通過(guò)制定更合理的設(shè)備預(yù)熱啟動(dòng)時(shí)間,降低設(shè)備空轉(zhuǎn)率,使能源消耗得到了有效控制;通過(guò)加強(qiáng)精準(zhǔn)管理規(guī)范成品頭尾切割長(zhǎng)度,提高了成材率;加大產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整力度,根據(jù)導(dǎo)電鋼性能,增加零號(hào)剪切尾功能,保證了該產(chǎn)品順利軋制,有效降低了事故率和廢品率,今年以來(lái),廢品率同比下降了50%。此外,研究制作了電動(dòng)和氣動(dòng)專用工具,大幅降低了現(xiàn)場(chǎng)職工勞動(dòng)強(qiáng)調(diào),提升了工作效率。