經過歷時10個月的技術攻關,鞍鋼股份煉鋼總廠一分廠于近日降低了板坯庫起重機供電滑線故障率,取得顯著成效。
改造前,板坯庫起重機供電滑線故障頻發,特別是在冬季前后時間故障率更高,不是集電器磨電板從滑線上脫落刮壞瓷瓶,就是滑線或集電器本體結構被刮變形,影響起重機正常運行,耽誤板坯下線、裝車。鞍鋼股份煉鋼總廠一分廠板坯庫是利舊的老廠房,廠房結構和起重機自身老化變形量都很大,加之原滑線設計分段接頭無水平連接絕緣桿,無溫度補償裝置,現場冷熱鑄坯存放和季節性造成的溫差等因素導致故障頻發。為解決這個難題,該廠吊車一作業區組織管理人員和技術骨干共7人成立QC小組,以“降低起重機供電滑線故障率”為課題開展技術攻關。
他們對攻關前一年由于滑線、集電器故障導致的停車事故進行統計分析,確定出故障發生的主要因素,通過PDCA循環制訂攻關方案,結合板坯庫廠房大修、吊車梁和滑線整體更換的有利時機進行方案實施,確保滑線安裝施工精度,避免分斷接頭頂死、分斷開關無法停電,保證滑線不受環境溫度的影響。攻關活動結束后,他們密切關注設備運行狀態,及時總結攻關經驗,并對部分設備精度和點檢維護標準進行了修正。這次攻關活動解決了困擾板坯生產順行的難題,年可創直接經濟效益19萬元,達到了預期效果,為煉鋼總廠創新創效作出了積極貢獻。