河鋼邯鋼大型軋鋼廠線棒設備車間搶抓當前優特鋼市場機遇,組織專項攻關團隊,全面提產創效。3月份,該車間從優化加熱工藝、縮短工藝待溫時間入手,對棒材加熱爐的步進梁步距進行了優化,使棒材機時產量提高了10%以上,棒材優特鋼產量達62676噸,繼2月份53878噸創水平后,再次破紀錄,并首次突破6萬噸目標。
棒材特殊鋼種的工藝待溫一直是制約產量提升的一大問題,由于特殊鋼種對加熱時間有著嚴格的要求,其加熱時間遠大于一爐鋼的出鋼時間,只有爐內多裝鋼,才會縮短甚至沒有工藝待溫時間。
該廠線棒設備車間會同技術科技術員,對加熱爐的加熱能力和煤氣需求量進行了嚴密的計算,確定了加熱爐內多裝8支鋼需要將現有鋼坯步距由325毫米壓縮到295毫米。于是,該車間機、電、液各專業分別從自身角度查找加熱爐步進梁縮小步距的措施。機械作業區在保證整體爐底機械部分連接牢固可靠的基礎上,加強點檢、縮短螺栓緊固周期,避免負荷增加造成設備損壞;電氣作業區增加了步進梁步距修正功能,實現了各種步距的靈活切換,把步距修正值引入步進梁平移的高速區間內,避免了減速停止區的不穩定性,確保了每次平移值同目標值誤差控制在1毫米內;液壓作業區及時更換了新的比例閥,保證比例閥的穩定可靠受控,同時從流體的溫度、清潔度等各方面著手,保證了系統穩定運行。