為實現高效生產,提高生產效率,陜鋼龍鋼公司引進轉爐擲落式在線自動檢測系統。此系統主要是吹煉終點以投擲的方式將檢測探頭投放到轉爐內,通過數據信號連接系統將轉爐內的檢測信號傳回檢測儀表進行顯示,快速得到轉爐內鋼水碳成分、氧含量及溫度,用時小于8秒,操作人員通過該系統檢測參數,精準控制轉爐終點鋼水溫度和碳含量,可實現不倒爐出鋼,進一步縮短轉爐冶煉周期,提高生產節奏,挖掘轉爐生產效率,實現高效冶煉。
為提高不倒爐出鋼比率,該單位從原料質量抓起,專人每天對石灰、高鎂灰質量指標進行通報,提高和穩定石灰活性度,控制石灰生過燒;管理人員與煉鐵溝通控制鐵水硫含量,降低轉爐脫硫負荷;混鐵爐區域做好鐵水分流,穩定鐵水成分及溫度;廢鋼區域做好廢鋼料型庫存管理工作,穩定廢鋼配比,確保轉爐倒爐溫度穩定;轉爐區域階段性根據原料條件及爐況調整渣料的加入模式,在保證化渣良好的前提下,穩定高鎂灰加入量,同時轉爐做好爐型控制,班班量爐底和槍位,確保爐況穩定。生產組織方面,系統思考,科學預算轉爐出鋼時間,提高各生產工序的緊密度,縮短兌鐵、加廢鋼工序時間,加快鋼包周轉速度,減少鋼包待鋼時間,降低鋼包熱損失,使整個生產系統達到穩定、高效、低耗的生產模式。
截至目前,煉鋼廠120噸轉爐單爐座不倒爐出鋼比率最高達到85%,平均出鋼溫度達到1628℃,月創效250萬元,達到國內同類型轉爐先進控制水平。