調(diào)思路、抓源頭,做足混勻工作
為提高含鐵料混勻效果,漢鋼公司燒結(jié)廠將一次料場斗輪機堆料作業(yè)調(diào)整為鱗形堆料方式,保證了單品種成分和粒度穩(wěn)定性。實行行走、懸臂旋轉(zhuǎn)、俯仰動作相互結(jié)合的取料作業(yè),料垛從上而下進(jìn)行階梯式取料。并建立單元堆料機制,將混勻礦造堆分為多個單元,在堆料過程中對使用原料進(jìn)行取樣化驗,綜合分析得出堆料混勻礦與目標(biāo)混勻礦的成分差異,實時調(diào)整堆料配比,促使混勻礦成分不斷向目標(biāo)成分靠攏,從而降低成分偏差。將FeO、CaO等6種元素以及對應(yīng)燒結(jié)礦成分納入評價標(biāo)準(zhǔn),形成混勻礦質(zhì)量全成分評價體系,為超厚料層燒結(jié)生產(chǎn)提供理論指導(dǎo),保證鐵前工藝質(zhì)量的穩(wěn)定。
補短板、抓細(xì)節(jié),改善料層透氣性
針對料層厚度提高后透氣性降低的問題,漢鋼公司燒結(jié)廠一是通過使用制粒機導(dǎo)流技術(shù),延長造球時間,提高混合料制粒效果;二是利用水煤氣反應(yīng)機理,在燒結(jié)機料面上噴灑蒸汽,有效提升廢氣溫度,改善熱態(tài)透氣性;三是使用料面打孔機,增加料面的有效通風(fēng)面積,同時改善通風(fēng)的均勻性;四是將爐篦條之間的間隙上調(diào)2.5mm,有效增加爐篦條通風(fēng)面積,改造后爐篦條通風(fēng)面積提升8%。提升料層透氣性,確保超厚料層燒結(jié)項目順利實施。
盯難點,抓關(guān)鍵,解決質(zhì)量偏析
針對料層上、下部燒結(jié)溫度不均勻,燒結(jié)廠對料層進(jìn)行“九宮格”式取樣,經(jīng)化驗后發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量偏析的情況。燒結(jié)廠通過強化焦末粒度管控,穩(wěn)定焦末平均粒徑;將點火爐更換為空氣單預(yù)熱一體式節(jié)能型燒結(jié)點火爐,預(yù)熱點火空氣至80℃以上,補充料層上部熱量;實施混合料分段加水,>8mm比例降低7.2%,3~8mm比例提升5.2%,有效降低混合料大粒度偏析;摸索確定合適的九輥布料器角度及九輥間距,改善混合料粒度分布等措施,補充料層上部熱量,解決質(zhì)量偏析。
強基礎(chǔ)、抓管理,創(chuàng)新工作機制
以問題為導(dǎo)向,倒逼工作創(chuàng)新。漢鋼公司燒結(jié)廠將超厚料層燒結(jié)過程中的難點重點形成燒結(jié)問題庫,通過創(chuàng)新激勵機制,調(diào)整績效考核辦法,健全容錯糾錯機制,給干事者撐腰鼓勁,激發(fā)燒結(jié)廠全員工作的熱情和內(nèi)生動力。打造數(shù)據(jù)燒結(jié),集中力量推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化及模型化的建設(shè),根據(jù)原料及生產(chǎn)實際情況,形成操作標(biāo)準(zhǔn)21期;通過大量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,形成燒結(jié)機流量控制、風(fēng)量控制、水分控制、FeO控制、堿度控制等8個操作模型。由四名年輕的技術(shù)人員牽頭,持續(xù)性開展穩(wěn)定超厚料層燒結(jié)窄區(qū)間指標(biāo)研究活動,對影響指標(biāo)因素分析總結(jié),深挖數(shù)據(jù)背后的原因,制定措施當(dāng)日整改次日驗證形成閉環(huán),帶動了全工序操作理念的轉(zhuǎn)變,有效的推進(jìn)了燒結(jié)礦質(zhì)量的提升。
據(jù)悉,在超厚料層燒結(jié)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用過程中,漢鋼公司形成1項實用性專利,發(fā)表5篇論文,提煉1項科技成果,被評級為國際領(lǐng)先,并榮獲陜西省“三新三小”創(chuàng)新競賽活動二等獎,陜西省冶金科學(xué)技術(shù)一等獎。