只需鼠標輕輕點擊,鐵水脫硫用攪拌頭便自動調整升降高度、旋轉速度和插入深度……是什么系統讓人工操作變成人工管理,大大解放了“雙手”?今天我們一起去永鋼集團了解。
為了獲得優質低硫鐵水,提高鋼材質量,改善高爐和煉鋼爐生產的技術經濟指標,鐵水脫硫已成為鋼鐵生產中很重要的工序之一。在傳統鐵水脫硫過程中,鐵水測溫、攪拌頭清渣、脫硫劑添加等環節都需要人工操作,工人頻繁奔波于各個環節,人工記錄各種數據,人工操作強度大。另外,由于人工操作的不精準性,也會在一定程度上造成脫硫劑消耗過高。
如何實現鐵水脫硫工序的最優化,不斷降低人工干預和成本,逐步做到生產的智能化、少人化和便捷化,是永鋼集團近年來探索追求的目標之一。
2020年末,永鋼集團根據自身實際情況,與鋼鐵研究總院合作開發了“一鍵脫硫系統”項目,并將系統在煉鋼三分廠得到充分實踐應用。
“通過脫硫系統,可以將KR脫硫攪拌設備、備料設備和投料設備連接控制起來,實現真正意義上的‘一鍵式’控制。”永鋼集團煉鋼三分廠煉鋼主任工程師湯志春介紹,只要鼠標輕輕一點,完全自動化和少人化。系統不僅可以充分考慮到鐵水脫硫過程中的各種影響因素,還實現設備的自動運行、鐵水數據的自動采集、操作工藝數據的自動計算等“智能”功能,讓脫硫工作不再依賴于操作工的個人經驗,也降低了工人的勞動強度。
“今年10月份,通過‘一鍵脫硫系統’,全過程無干預自動脫硫率達到了99%,并且噸鐵脫硫劑消耗有效減少,實現了預期目標。”湯志春表示,采用“一鍵脫硫系統”后,有效實現了脫硫效果穩定、脫硫劑利用率提高等目標,大幅度降低脫硫和人工成本,為企業降本增效做出了貢獻。
接下來,永鋼集團將繼續吹響降本增效的號角,實現生產更高效、流程更順暢、員工更安心的目標。