為了獲得優(yōu)質(zhì)低硫鐵水,提高鋼材質(zhì)量,改善高爐和煉鋼爐生產(chǎn)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),鐵水脫硫已成為鋼鐵生產(chǎn)中很重要的工序之一。在傳統(tǒng)鐵水脫硫過(guò)程中,鐵水測(cè)溫、攪拌頭清渣、脫硫劑添加等環(huán)節(jié)都需要人工操作,工人頻繁奔波于各個(gè)環(huán)節(jié),人工記錄各種數(shù)據(jù),人工操作強(qiáng)度大。另外,由于人工操作的不精準(zhǔn)性,也會(huì)在一定程度上造成脫硫劑消耗過(guò)高。
如何實(shí)現(xiàn)鐵水脫硫工序的最優(yōu)化,不斷降低人工干預(yù)和成本,逐步做到生產(chǎn)的智能化、少人化和便捷化,是永鋼集團(tuán)近年來(lái)探索追求的目標(biāo)之一。
2020年末,永鋼集團(tuán)根據(jù)自身實(shí)際情況,與鋼鐵研究總院合作開(kāi)發(fā)了“一鍵脫硫系統(tǒng)”項(xiàng)目,并將系統(tǒng)在煉鋼三分廠得到充分實(shí)踐應(yīng)用。
“通過(guò)脫硫系統(tǒng),可以將KR脫硫攪拌設(shè)備、備料設(shè)備和投料設(shè)備連接控制起來(lái),實(shí)現(xiàn)真正意義上的‘一鍵式’控制。”永鋼集團(tuán)煉鋼三分廠煉鋼主任工程師湯志春介紹,只要鼠標(biāo)輕輕一點(diǎn),完全自動(dòng)化和少人化。系統(tǒng)不僅可以充分考慮到鐵水脫硫過(guò)程中的各種影響因素,還實(shí)現(xiàn)設(shè)備的自動(dòng)運(yùn)行、鐵水?dāng)?shù)據(jù)的自動(dòng)采集、操作工藝數(shù)據(jù)的自動(dòng)計(jì)算等“智能”功能,讓脫硫工作不再依賴于操作工的個(gè)人經(jīng)驗(yàn),也降低了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度。
“今年10月份,通過(guò)‘一鍵脫硫系統(tǒng)’,全過(guò)程無(wú)干預(yù)自動(dòng)脫硫率達(dá)到了99%,并且噸鐵脫硫劑消耗有效減少,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。”湯志春表示,采用“一鍵脫硫系統(tǒng)”后,有效實(shí)現(xiàn)了脫硫效果穩(wěn)定、脫硫劑利用率提高等目標(biāo),大幅度降低脫硫和人工成本,為企業(yè)降本增效做出了貢獻(xiàn)。
接下來(lái),永鋼集團(tuán)將繼續(xù)吹響降本增效的號(hào)角,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)更高效、流程更順暢、員工更安心的目標(biāo)。