45鋼廣泛應用于機械行業,用于制作承受負荷較大的小截面調質件和應力較小的大型正火零件,以及表針等部件。一般情況下厚板的邊部缺陷可以通過剪邊去除,但該產品厚規格鋼板要求不切邊交貨,對邊部質量控制提出了更高的要求,常規工藝生產的產品難以達到用戶的質量要求。
尋根求源,查找問題
起初45鋼板邊部有裂紋、坑狀等缺陷,需要在后續鋼板加工中切除,導致用戶使用體驗不好,表面的缺陷易使用戶擔心內部質量是否可靠。在公司內部的鋼板質量質檢中,發現邊部存在缺陷,尤其是厚規格鋼板受裝備能力限制,無法雙面檢查,致使部分缺陷鋼板漏檢出廠。為找到產生缺陷的根源,產銷研團隊對45鋼生產的全流程跟蹤并逐一排查各項參數。
大膽推斷,小心求證
結合現場生產工藝和鋼板金相分析,產銷研團隊最后將45鋼板缺陷的影響因素聚焦在幾個關鍵工藝參數上。如何在既確保正常的生產物流,又不產生質量問題前提下驗證工藝改進的可行性,團隊反復研究后,最后制定了鑄坯攤檢的量化指標。
持續改進,不斷提升
在2021年9月份的生產中,45鋼板質量得到了較大改善,但部分鋼板上還是有大型的缺陷。由于鑄坯上缺陷未暴露在表面上,肉眼無法直接觀察到,且隨機分布,鑄坯清理時,未能發現缺陷。同期,在對熱軋薄板產線外購自國內某廠的倒角鑄坯質量抽檢時,發現了倒角鑄坯特有的缺陷聚集區。產銷研團隊改進了鑄坯攤檢方法,并在后續3個月內經過生產、攤檢、改進反復優化,逐步完善了45鋼厚板生產的工藝控制技術,鋼板質量逐漸穩定。
熱送直裝,助力降本
在2021年12月進行4輪的45鋼熱送直裝試驗中,進行了22爐鋼共107支板坯熱送,表檢合格率100%,隨機抽查探傷的鋼板全部合格。
產銷研團隊通過攻關,解決了45鋼厚規格生產的鋼板缺陷問題,為其它品種的厚規格毛邊鋼的生產提供了寶貴的經驗,有利于降低質量損失并縮短生產周期,助力公司高效低成本運行。