近日,《中國冶金報》記者了解到,在國際局勢復雜多變、防疫形勢依舊十分嚴峻、國內鋼鐵行業“控產能”“全力推動‘碳達峰’‘碳中和’戰略目標”的大背景下,天津市新天鋼聯合特鋼有限公司煉鋼廠(下稱聯合特鋼煉鋼廠)以“提產降本”為中心,精益求精、奮力奔“最優”,各項生產指標不斷攀升,2021年實現了2#轉爐爐齡33980爐、1#轉爐爐齡32919爐、1#連鑄機拉速突破2.1m/min;同時,面對瞬息萬變的鋼鐵市場形勢,該廠緊緊圍繞全年生產計劃展開創新工作,在保證安全生產的同時,靈活調整生產工藝,采用低鐵耗的生產模式,全年廢鋼使用量達到190萬噸。
鐵水單耗是制約煉鋼產量的關鍵因素,提高廢鋼比,能有效降低鐵耗,從而提升鋼產量、增加效益。自2021年年初,該廠經過與其他企業對標、內部實地考察與縝密理論測算,在該廠廠長王連全的安排部署下,全面梳理原有技術設備能力,開展了“提高廢鋼比,降低鐵耗”的技術攻關項目,以增加廢鋼使用量,明確了多點位加入“高附加值”廢鋼模式,不同工序制訂有針對性的廢鋼類型使用方案,以提高其金屬收得率,進一步提高單爐產量。
提高廢鋼比是系統工程,需多部門協同。該廠廢鋼作業區進一步優化外購廢鋼結構,確保了廢鋼的供應以及為廢鋼質量提供保障;調度室科學利用鐵水物理熱,根據鐵水罐來罐量、鐵包包況確定鐵水罐中廢鋼加入量;煉鋼作業區優化裝入制度,提高轉爐裝準率,促進各工序間的銜接,轉爐單爐裝準率按照±1噸控制,從而促進連鑄澆鋼周期的穩定;精煉作業區加強鋼水溫度控制,適當降低鋼水上限溫度,保證連鑄穩定生產;連鑄作業區在廠部指導下,在提速的同時,助推“提高廢鋼比,降低鐵耗”技術攻關項目的成功實施。
該廠在增加廢鋼使用量的同時嚴把質量關,生產過程全把控,“高標準、嚴要求”檢驗鋼坯質量,在廢鋼比得到大幅度提高的同時,確保了產品質量,各項指標均穩定受控。在此期間,該廠的《提高180mm×460mm板坯表面質量》攻關項目,獲得天津市質量攻關一等獎。