6月10日,中冶寶鋼承建的梅鋼制酸裝置新增3套尾氣處理工程提前3個多月竣工,其中2套處理系統已投產運行。新增尾氣處理系統采用先進的鈉法脫硫工藝,尾氣經吸收塔洗滌吸收后再經電除霧器處理,可大幅度降低二氧化硫排放量,實現了超低排放和提高尾氣質量的目標,為梅鋼打贏藍天保衛戰貢獻力量。
梅鋼煤精區域原有3套制酸裝置用于處理焦爐煤氣真空碳酸鉀脫硫工藝產生的酸性氣體,結合打造低碳化、綠色化鋼廠新目標,此次新增3套先進的尾氣處理裝置。該項目于去年年底開工,中冶寶鋼以專業施工能力,僅用160余天高效完成3套裝置土建基礎設施建設,185噸鋼結構基礎框架及85噸不銹鋼管道制作安裝,3套脫硫塔承酸池、6套電鋪除霧器、6套變頻風機、15臺離心泵和配套電儀設施安裝等,施工時間節約46%。該項目屬于在線技改,施工環境涉及有毒有害介質,中冶寶鋼嚴格落實施工人員對應防范措施;針對管道連接高精度要求,質量管理人員全程跟蹤檢驗復核;針對脫硫塔承酸池玻璃管易碎特征,項目團隊經專業研判,采用墻板鉆孔穿絲方式進行組裝,保護玻璃管不受擠壓,以雙臺吊加手拉葫蘆進行調節,安全高效完成了承酸池更換。
針對施工過程發現多處設計圖紙與實際不吻合等問題,中冶寶鋼積極與設計方進行溝通,反復測繪、謹慎修改,確保施工優質高效;同時克服因疫情導致的材料供應不及時、到貨周期長等困難,在確保防疫措施落實到位的基礎上,加快施工節奏,全力保障項目提前竣工。