進入6月份,鋼材市場行情走弱,疊加下游用戶受持續高溫、雨季影響,需求萎縮,鋼價持續下行,經營壓力巨增。面對嚴峻的生產經營形勢,酒鋼宏興股份公司碳鋼薄板廠統一思想,樹立上下一盤棋的成本管控觀念,以“1+3+9”的生產經營模式,積極推進“應對嚴峻形勢、大力壓降成本”增效方案,同時依托“大煉鋼、大軋鋼”的成本管控思路,層層壓實責任主體,壓茬推進降本工作。
該廠以最優成本為原則,以深挖現場降本措施為著力點,動態調整煉鋼入爐金屬結構,實施經濟鐵耗控制,提高氧化鐵皮球加入,6月上旬其用量達到15kg/t;調整脫硫比例分配,脫硫比例降至8.29%;在低鐵耗下實施低溫出鋼,減少過程損失;實施合金優化,提高轉爐終點碳含量、成品Mn含量下限控制、使用高碳錳鐵代替部分硅錳合金等措施,降低合金成本;通過工藝改進,連鑄方坯中包包齡提升至27爐。6月份,鋼鐵料消耗完成1069.67kg/t,輔材成本降低2.2元/噸,合金成本降低4.95元/噸。
與此同時,該廠通過前后線聯動、軋機間互補,以及提高鋅鋁鎂備料卷重、優化寬度公差等措施,減少酸軋機組過程金屬損失,鍍鋅一次材消耗較計劃降低0.22kg/t。同時,通過小改小革,減少平整機尾卷壓扁頻次,平整機組尾卷扁卷率控制在1%以內。通過理化檢測數據與鋅層測厚儀鍍層數據對比分析,查擺問題,優化工藝控制,實時調整鍍鋅氣刀工藝參數,鋅鋁鎂275g產品平均鍍層同比降低5g,實現冷軋成本中心鋅錠消耗降低0.12kg/t,噸鋼成本降低3.06元。此外,各類費用按照“從嚴從緊、無計劃不發生”的原則進行嚴格管控,全月可控費用在9263.6萬元基礎上壓降至8076.31萬元,降低費用1163.69萬元。
碳鋼薄板廠還建立日、周成本措施評價機制、以及全員指標掛靠,重點抓落實,形成“人人身上有指標、人人身上扛指標”的工作氛圍,助力作業區不斷夯實現場成本管控基礎,實現煉鋼、熱軋及冷軋成本中心量差成本分別降低16.06元/噸、6.33元/噸、10.77元/噸,為降本增效注入了強勁動力。