該廠以最優(yōu)成本為原則,以深挖現(xiàn)場降本措施為著力點,動態(tài)調整煉鋼入爐金屬結構,實施經(jīng)濟鐵耗控制,提高氧化鐵皮球加入,6月上旬其用量達到15kg/t;調整脫硫比例分配,脫硫比例降至8.29%;在低鐵耗下實施低溫出鋼,減少過程損失;實施合金優(yōu)化,提高轉爐終點碳含量、成品Mn含量下限控制、使用高碳錳鐵代替部分硅錳合金等措施,降低合金成本;通過工藝改進,連鑄方坯中包包齡提升至27爐。6月份,鋼鐵料消耗完成1069.67kg/t,輔材成本降低2.2元/噸,合金成本降低4.95元/噸。
與此同時,該廠通過前后線聯(lián)動、軋機間互補,以及提高鋅鋁鎂備料卷重、優(yōu)化寬度公差等措施,減少酸軋機組過程金屬損失,鍍鋅一次材消耗較計劃降低0.22kg/t。同時,通過小改小革,減少平整機尾卷壓扁頻次,平整機組尾卷扁卷率控制在1%以內(nèi)。通過理化檢測數(shù)據(jù)與鋅層測厚儀鍍層數(shù)據(jù)對比分析,查擺問題,優(yōu)化工藝控制,實時調整鍍鋅氣刀工藝參數(shù),鋅鋁鎂275g產(chǎn)品平均鍍層同比降低5g,實現(xiàn)冷軋成本中心鋅錠消耗降低0.12kg/t,噸鋼成本降低3.06元。此外,各類費用按照“從嚴從緊、無計劃不發(fā)生”的原則進行嚴格管控,全月可控費用在9263.6萬元基礎上壓降至8076.31萬元,降低費用1163.69萬元。
碳鋼薄板廠還建立日、周成本措施評價機制、以及全員指標掛靠,重點抓落實,形成“人人身上有指標、人人身上扛指標”的工作氛圍,助力作業(yè)區(qū)不斷夯實現(xiàn)場成本管控基礎,實現(xiàn)煉鋼、熱軋及冷軋成本中心量差成本分別降低16.06元/噸、6.33元/噸、10.77元/噸,為降本增效注入了強勁動力。