7月27日,在攀鋼釩煉鐵廠1號高爐集中控制室,該高爐作業長楊榮和爐內技術負責人,對生產板報上的各項指標進行綜合分析。
楊榮說,綜合分析,高爐焦炭負荷還有調整余地,噴煤比偏低。按照“一爐一策”指導書要求,要適量減少焦炭量,增加噴煤比,靈活糾偏,以穩定生產勢頭,降低生產成本。
上年年,該高爐通過強化爐內精益化操作,合理調整調劑高爐風量,控制好爐溫,爐前按料批出凈渣鐵,優化爐溫制度、裝料制度、送風制度等系列積極有效措施,生產勢頭始終保持良好勢態。今年3月份,該高爐利用系數達到2.914,刷新本爐歷史最好生產水平,實現了釩鈦礦低品位強化冶煉的重大技術突破。
對于高爐來說,穩定順行大于天,這是業界的共識。在攀鋼釩4號高爐生產現場,該廠生技室技術人員同該高爐技師就加強高爐運行管控進行交流,以便采取更有效的舉措,盡快達產達效。今年2月份以來,該高爐爐況出現波動,達產達效緩慢。該廠正視不足,系統總結經驗教訓,以“吹活爐缸,盡量上風”為中心,全力做好爐況恢復。通過采取疏松邊緣、配加螢石以及縮小進風面積等措施,取得積極進展。自5月底以來,該高爐爐缸工況明顯改善。6月底以來,在爐缸活躍的基礎上逐步優化裝料制度,爐況已基本恢復。不同的高爐采取不同的管控措施,是“一爐一策”的精髓。
新3號高爐則在穩定順行的基礎上,結合爐況實際,采取“疏松中心、適當控制邊緣氣流”的思路,優化調整焦炭布料結構,守風穩定性增強,鐵水產量較去年有所提高。
高爐是鋼鐵生產的龍頭,生鐵成本占鋼鐵生產成本的70%,因此穩定的高爐生產,是提高生鐵產量和降本的關鍵,特別是在高爐生產波動的情況下,是最考驗高爐人的定力與擔當。7月26日,在西昌鋼釩煉鐵廠2號高爐生產現場,該高爐副作業長王靜(主持工作)指導爐前組長采取重疊出鐵的生產組織方式,確保出凈渣鐵。他說:“目前鐵口出渣不暢,造成高爐憋渣,影響爐內守風,需要采取重疊出鐵的方式,將所欠渣量出凈,為爐內守風創造條件。”今年2月份,該高爐爐缸出現中心堆積、邊緣粘結,造成了爐況波動。該廠認真分析爐況波動的原因,強化技術攻關,積極采取退料制批重負荷疏松邊緣、降低鈦負荷加螢石配合充沛爐溫熱洗爐缸、調整進風面積增加鼓風動能、降低中壓冷卻水流量減輕爐缸粘結等有力措施,爐況逐步恢復正常。進入5月以來,該高爐利用系數達到2.4以上,超過設計利用系數,生鐵產量穩中有升,各項生技術指標不斷優化。
由于攀鋼高爐冶煉高鈦型釩鈦磁鐵礦,其操作參數的控制區間較普通礦更窄,要求更精確,控制難度較大。該廠不斷完善“一爐一策”管理思路,增強高爐生產的穩定性和適應性。在2號高爐現場調研的該廠生技室煉鐵工藝副主任陳利說:“抓好高爐穩定順行是關鍵。為此,我們重點抓好以高爐為中心的生產要素管控及條件保障,堅定提升高爐冶煉保障力。”該廠通過調整煤源占比,不斷優化配煤結構,保障焦炭反應后強度,以及拓展礦石資源,合理調整配礦比例等有效應對措施,現三座高爐生產勢頭穩定。6月份,高爐平均利用系數達到2.397。進入7月份,高爐平均利用系數達到2.468。
目前,攀鋼釩、西昌鋼釩聚焦全年任務指標,以更加積極主動的決戰攻堅決心,持續強化高爐生產運行管控,在穩定順行基礎上提高煤比、降低焦比,推動提質降耗,持續優化各項生技指標,確保全年任務目標實現。