優(yōu)化爐內(nèi)操作,全力推進重點工作。針對原燃料強度差、粉末多、成分波動大不穩(wěn)定的不利因素,煉鐵作業(yè)部在操作制度上采取強化冶煉和操作制度服從原燃料條件的原則,煤氣流分布堅持上下調(diào)劑相配合,以發(fā)展中心氣流為主,疏導(dǎo)中心和邊緣兩條煤氣通路,確保爐況穩(wěn)定順行。日常生產(chǎn)中高爐作業(yè)長強化順行、全風(fēng)、保產(chǎn)意識,做到超前預(yù)判、及時調(diào)整、精準(zhǔn)操控,減少爐況和爐溫的波動,控制操作參數(shù)在合理范圍,確保鐵水熱量充沛、爐渣流動性良好,爭取風(fēng)量和料批不頂不貪,堅持用好風(fēng)溫,避免爐溫過熱拉風(fēng)溫現(xiàn)象,不斷提升操作水平,降低燃料消耗。
圍繞高爐降本增效和重點項目推進,煉鐵作業(yè)部開展一系列卓有成效的技術(shù)攻關(guān),制定《高爐穩(wěn)產(chǎn)降耗方案》,將高爐負(fù)荷提升、頂壓富氧提升、擴大礦批等攻關(guān)項目統(tǒng)籌配合,一體推進,三座高爐均取得了優(yōu)異的成績,各項指標(biāo)位于國內(nèi)同類型高爐先進行列。三高爐得益于檢修后送風(fēng)順利恢復(fù),快速進入強化冶煉階段,開爐僅5天富氧率即恢復(fù)至檢修前水平,目前富氧率提高并穩(wěn)定在5.23%的高水平,頂壓提升至2.42千克/平方米,煤氣利用率達到49.6%,燃料比降低至502.8千克/平方米,有力降低了鐵成本,體現(xiàn)出大型高爐的綜合優(yōu)勢。二高爐扎實做好提效降耗工作,開展了擴礦批實驗和燒結(jié)礦高磁精粉實驗,完成配合硅鋼冶煉任務(wù),采取大風(fēng)量、高富氧、大動能操作方針,平均風(fēng)量達4747立方米/分鐘,風(fēng)溫1218℃,富氧率5.79%,爐溫穩(wěn)定在0.39左右,爐況順行狀態(tài)良好,打出了較好指標(biāo)。一高爐已經(jīng)服役18年,在大氣濕度變化大的不利條件下,頂壓仍保持在2.3千克/平方米的高位,富氧率和煤氣利用率均完成既定目標(biāo),韌性強、潛力足,充分展現(xiàn)了老高爐“老而彌堅”的頑強作風(fēng)。
強化爐外保障,全面發(fā)揮高效協(xié)同優(yōu)勢。精料是高爐穩(wěn)定順行和強化冶煉的基礎(chǔ)條件,上料崗位嚴(yán)格執(zhí)行爐料篩分管理制度,提高振動篩的篩分性能,保證入爐前將粉末篩分干凈,為爐況穩(wěn)定順行創(chuàng)造有利條件。隨著冶煉強度提高,爐前強化出鐵管理,制定打泥量、鐵口深度維護標(biāo)準(zhǔn),延長出鐵時間,保證出凈渣鐵,杜絕高爐因出不凈渣鐵或不正點出鐵而憋風(fēng)、減風(fēng),影響高爐強化冶煉。煤水崗位強化爐缸維護,加強風(fēng)口等冷卻設(shè)備檢漏,防止風(fēng)口漏水對爐缸炭磚的侵蝕,爐缸關(guān)鍵部位增設(shè)熱電偶,完善爐缸監(jiān)測體系。提高噴煤作業(yè)水平,對煤粉噴吹系統(tǒng)實施在線監(jiān)測,力保噴煤槍處于正常工作狀態(tài),提高噴煤系統(tǒng)的穩(wěn)定性,實現(xiàn)煤槍進煤量的均勻穩(wěn)定。在工藝上,熱風(fēng)崗位合理調(diào)整空、煤配比,保證熱風(fēng)這一低價、清潔能源的高效利用,充分發(fā)揮助燃空氣、煤氣雙預(yù)熱節(jié)能設(shè)備的作用,降低高爐的工序消耗。
深化中心意識,全員聯(lián)動保落實。面對當(dāng)前嚴(yán)峻形勢,煉鐵作業(yè)部黨委開展形勢任務(wù)教育,講形勢、講責(zé)任、講措施,廣泛動員全員把思想和行動統(tǒng)一到公司黨委安排部署上來,各作業(yè)區(qū)科室積極響應(yīng)號召,在日常工作中以保高爐順穩(wěn)為中心,以破解堵點難點問題為半徑,共同畫出打產(chǎn)降耗的最大同心圓。生產(chǎn)技術(shù)室在長期的生產(chǎn)實踐中,系統(tǒng)考慮原燃料質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),從原燃料倉位、篩分量化管理和延伸量化管理等方面入手,積極探索高爐合理的用礦結(jié)構(gòu),既滿足高爐高煤比、高利用系數(shù)冶煉條件下的生產(chǎn)要求,又不斷追求效益最大化,全面提升精細(xì)化管理水平。高爐頂壓的提升對設(shè)備穩(wěn)定運行是個不小的考驗,設(shè)備管理室集中技術(shù)骨干針對高爐提頂壓,對重力除塵器放散閥配重進行重新設(shè)計安裝,強化日常跟蹤和維護,為頂壓提升奠定了堅實的設(shè)備基礎(chǔ)。