“截至目前,集控操作有效避免了高爐煤氣主管網的壓力波動,大幅降低了高爐煤氣消耗,減少了操作人員數量,有效降低了煉鐵生產成本。”本鋼板材煉鐵總廠煤粉作業區作業長王永剛在接受記者采訪時說。
據了解,為進一步提高生產效率、降低生產成本,板材煉鐵總廠自7月末起,將4座高爐熱風爐操作系統集中到新五號高爐中控室進行集控操作,經過幾個月的平穩運行,初步達到了高效均衡燒爐的效果,保證了各高爐風溫的穩步提高。同時,優化了燒爐制度,合理調控燒爐順序,為企業創造更多的效益。
該廠積極落實板材公司提質降本工作要求,號召職工樹立“一切成本皆可降、人人皆可降成本”的理念,對熱風爐集控采取了多項措施。在具體工作中,加強對崗位操作人員的培訓,推行標準化操作,保證熱風爐燒爐、送風的安全。在降低煤氣消耗方面,在合理利用空燃比,保證風溫的前提下,盡量加大空燃比,并做好巡檢工作,減少熱風爐的熱量支出。同時,職工在操作中首先對煤氣和空氣進行預熱,提高煤氣和空氣的溫度,增強燃燒反應,并利用廢氣余熱預熱氣體和空氣的溫度,提高燃燒溫度和火焰傳播速度,降低煤氣使用量。并及時調整煙氣量,使換熱器在最優狀態下運行。此外,結合七號高爐實際,提高混合煤氣的發熱值,減少燒爐時間,提高風溫。還利用檢修期間對各高爐的換熱器進行吹掃,保證了換熱效果。
據統計,該廠采用熱風爐集控操作的3個月時間,共降低燒爐用高爐煤氣量為20余萬GJ,降低成本達610萬元。