近日,煤化驗風動送樣系統在長鋼焦化廠生產區域正式投入使用。使用后,打通煤檢驗工序“最后一公里”的同時,送樣效率提高20倍,標志著長鋼在原燃料檢化驗智能化改造、質檢水平提升上實現新的突破。
作為一項常規化驗工作,質量監督站工作人員煤化驗日平均制樣40個。以往煤樣送樣都由人工完成,工作人員需在理化實驗室和制樣室往返多次送樣。為徹底解決送樣問題,填平補齊“采、制、送”三個主要環節的智能化改造短板和提升檢化驗水平,質量監督站提出煤風動送樣系統建設項目——在煤制樣室和煤焦化驗室間各建設1條長約900米的風動送樣線路,利用高壓風機產生的壓力,將裝有煤樣的容器通過管道從采制樣點輸送至理化實驗室。
據了解,該系統采用西門子S7—1200系列PLC控制系統、正負壓往復式輸送管道主要技術,實現全程智能化,只需按下運行按鈕,就能讓樣品以15米/秒的速度“飛”向終點。送樣時間從之前的20分鐘/次縮短至1分鐘/次,降低了職工勞動強度,徹底規避了人為因素干擾和廉政風險。目前,該系統可完成高峰時進廠煤、工藝樣、抽查樣約50個送樣任務,系統運行穩定,實現了送樣過程無人化、樣品傳遞智能化,達到預期效果。