工藝革新探尋成本“最優(yōu)解”
2月23日,一煉鋼廠2號(hào)轉(zhuǎn)爐正在冶煉10B21高強(qiáng)鋼,轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)日班作業(yè)長(zhǎng)、煉鋼高級(jí)技師霍建剛緊盯電腦,穩(wěn)穩(wěn)點(diǎn)擊鼠標(biāo)操作副槍探頭檢測(cè)著終點(diǎn)碳含量和氧含量。“終點(diǎn)碳含量在下限值,氧含量比較高,鋁粒添加量降低40%,脫氧碳粉添加量提高到30%。”得到數(shù)據(jù)后,霍建剛立即通知合金工調(diào)整脫氧劑配比,準(zhǔn)備組織出鋼。
脫氧工藝是轉(zhuǎn)爐煉鋼的重要一環(huán),對(duì)鋼中夾雜物的形態(tài)、數(shù)量、種類(lèi)有著直接影響。常規(guī)煉鋼一般用鋁脫氧,但是鋁不僅價(jià)格昂貴而且脫氧產(chǎn)物是固態(tài)的Al2O3,夾雜物很難充分上浮,對(duì)鋼材的性能、質(zhì)量影響很大。為此,該廠解放思想、創(chuàng)新思維,在出鋼時(shí)加入碳粉預(yù)脫氧來(lái)降低鋁制品消耗,不僅可以提高鋼水質(zhì)量,也大大降低了煉鋼成本。
“碳粉預(yù)脫氧是利用碳粉中的碳與鋼水的氧反應(yīng)生成Co氣體,從而降低鋼水中氧含量。如果出鋼時(shí)加入的碳粉不能完全用于脫氧或者燒損,極易影響鋼水質(zhì)量。”據(jù)轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)王玉剛介紹,如何保證脫氧的碳粉氧化完全,這是碳粉預(yù)脫氧的關(guān)鍵技術(shù)所在。
為確保新工藝順利推進(jìn),該廠成立了以轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)王玉剛為組長(zhǎng)的攻關(guān)組,針對(duì)轉(zhuǎn)爐出鋼初期、中期反復(fù)試驗(yàn)和調(diào)整碳粉加入時(shí)機(jī)和加入量,通過(guò)采取防翻包等措施精確控制出鋼過(guò)程,確保在降低鋁制品消耗的同時(shí)保證鋼水成分和質(zhì)量不受影響。新工藝在達(dá)到脫氧效果前提下,噸鋼鋁粒消耗降低0.11公斤,降低了噸鋼成本。
精細(xì)控制實(shí)現(xiàn)效益“最大化”
在邯寶冷軋廠1號(hào)連退線生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng),作業(yè)區(qū)副作業(yè)長(zhǎng)劉世偉一邊調(diào)整著切邊剪間隙,一邊仔細(xì)地用卷尺測(cè)量帶鋼寬度。“現(xiàn)在帶鋼寬度公差在4毫米,可以再減2毫米來(lái)更好地滿足客戶需求。”劉世偉在對(duì)講機(jī)里指揮著連退出口操作室。
今年以來(lái),該廠撲下身子做好質(zhì)量工作,夯實(shí)管理基礎(chǔ),強(qiáng)化過(guò)程控制,加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān),提升產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,推動(dòng)產(chǎn)線質(zhì)量升級(jí),滿足客戶個(gè)性化需求,不斷增強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)效能力。
為了提高連退產(chǎn)線成材率,劉世偉組織技術(shù)人員和操作人員成立攻關(guān)組,決心啃下這塊“硬骨頭”。攻關(guān)組從切邊量入手,認(rèn)真測(cè)量每卷帶鋼寬度,酌情減少切邊寬度,來(lái)提升成材率。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期跟蹤切邊質(zhì)量,他們發(fā)現(xiàn)切邊預(yù)留量控制在32毫米時(shí)切邊質(zhì)量可達(dá)到最佳效果。于是,攻關(guān)組便將品種鋼、高強(qiáng)鋼的切邊預(yù)留量確定在32毫米,較之前預(yù)留量減少20毫米。
新措施的實(shí)施讓連退線成材率有了不小的突破。2月份,兩條連退線綜合成材率均突破97.1%,增加產(chǎn)量56.74噸。“我們決定繼續(xù)從切邊著手,控制寬度余量,繼續(xù)提升連退線綜合成材率。”攻關(guān)成效的初步取得堅(jiān)定了劉世偉信心和決心,也激勵(lì)著他和攻關(guān)組成員向更高的目標(biāo)沖刺。
技術(shù)升級(jí)追求質(zhì)量“最高值”
“這批百米重軌的質(zhì)量十分穩(wěn)定,完全達(dá)到了預(yù)期效果。”2月19日,在大型軋鋼廠的百米臺(tái)架前,該廠技術(shù)科副科長(zhǎng)戶慶鵬正在仔細(xì)檢查即將入庫(kù)的百米重軌質(zhì)量。看著一根根筆直順滑的鋼軌,他的臉上露出了喜悅的笑容。
今年以來(lái),大型軋鋼廠立足技術(shù)升級(jí)新發(fā)展階段,深入開(kāi)展產(chǎn)線對(duì)標(biāo),吸收借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),優(yōu)化完善生產(chǎn)工藝,實(shí)現(xiàn)全過(guò)程、全流程精準(zhǔn)控制,確保產(chǎn)品高質(zhì)量交付。
為了保證鋼軌高質(zhì)量下線,該廠技術(shù)科科長(zhǎng)焦建鵬帶領(lǐng)質(zhì)量攻關(guān)團(tuán)隊(duì)扎根產(chǎn)線,針對(duì)鋼軌表面缺陷問(wèn)題多次試驗(yàn)優(yōu)化,加裝了石墨潤(rùn)滑裝置,使表面缺陷率大幅降低。同時(shí)對(duì)各個(gè)區(qū)域軋機(jī)的咬入和拋鋼狀態(tài)進(jìn)行優(yōu)化,對(duì)冷床上軋件頭部的貼合精度做了窄窗口控制,解決了百米鋼軌的扭轉(zhuǎn)難題。在鋼軌尺寸方面,通過(guò)對(duì)各道次壓下規(guī)程的優(yōu)化、全萬(wàn)能工藝的投用以及軋機(jī)工藝襯板的改進(jìn)等措施,鋼軌通長(zhǎng)尺寸波動(dòng)減少0.3毫米,尺寸正品率提升了0.5%。2月份,該廠百米普速軌正品率提高0.85%。